該裝置的核心部件是1個帶有閉環控制板CUSA的調節板,它將三相交流電源變成可調直流電壓,為三相交流電源側疊加1個快速矢量控制,向電網發送一個近似正弦波的電流,因而,在電網凈化濾波器的幫助下,電網能保持很小的擾動。矢量控制也可以調節功率因數,其優點是:當電網發生故障,甚至是在發電工作時,也不會燒壞逆變器上的熔斷器,當一相瞬時跌落時,調節系統將功率分配給其余相且可連續工作。該裝置還設有1個VSB板(電壓識別板),作為電網角度編碼器,它具有100%的電網回饋能力,不需要自耦變壓器,在發電工作時不產生損耗功率。該裝置具有以下特點:
①控制系統可以對電網產生任意擾動,即該系統具有最佳綜合功率因數;
②在電網電壓瞬時跌落或故障時,具有防止傳動系統顛覆功能;
③能進行無功功率補償;
④四象限工作方式,帶自換向功能;
⑤對于不穩定電網有最高可用性;
b、變頻調速柜構成變頻調速系統由電源連接模塊、變流器模塊、逆變器3部分組成,見圖1。

(2) 主起升機構變頻調速控制部分的改造
a、變頻調速柜控制
變頻調速柜由操作室的電源合閘按鈕控制整流/回饋裝置啟動,直流母線電壓升到600V,運行輸出繼電器吸合,無故障輸出繼電器吸合,整流/回饋裝置PMU顯示0,系統進入待運行狀態。
卷上、卷下和四檔速度給定仍由操作室的操作指令開關控制,這些信號經新增加的中間繼電器控制板送人變頻調速柜,控制信號送入CUVC板,速度給定送入EB1擴展板。卷上、卷下運行指令使逆變器處于工作狀態,并按給定速度檔位運行。輸出信號包括運行信號、故障信號和抱閘信號。控制信號的連接見圖2。

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變頻調速控制采用帶編碼器的速度閉環控制方式,實現了主鉤快速起動和快速停止,起動加速度可達到1.8m/s2,載荷經0.4S時間從靜止升到最高運行速度。可以實現主鉤運行從上升最高速快速直接轉換到下降最高速,完全滿足現場工況要求。
改用變頻裝置后,電機電流控制抱閘打開,電機實際轉速控制抱閘閉合,減少了抱閘對機械設備的沖擊,同時延長了抱閘裝置的使用壽命。b、操作控制
起升機構采用變頻器控制,操作手柄從下降拉回零位停車時,沒有反接制動,因而不存在換向死區,變頻器迅速降低頻率,電動機迅速形成回饋制動力矩,再加上機械制動器的作用,制動效果比定子調壓控制更好,不會產生溜鉤現象。
(3) 變頻調速與調壓調速比較
基速以下調速時,變頻調速為恒轉矩調速,即在整個調速范圍內,電動機允許的輸出轉矩保持不變。基速以上調速時,為恒功率調速。
調壓調速既非恒轉矩調速也非恒功率調速,隨著轉速的降低,電動機的允許輸出轉矩和允許輸出功率都下降。
a變頻調速的效率為0.97~0.98,而調壓調速屬于變轉差率調速,低速時轉差損耗大,效率低,不利于節能。
b矢量控制的變頻調速,不加測速反饋時調速范圍可以達到1:10,有測速反饋時調速范圍大于1:10,且穩、速精度高,可以低轉速穩定運行。
c啟動轉矩問題,電動機的力矩包括2部分:負載力矩和動態力矩,負載力矩用于提升重物,動態力矩用于啟動和制動。變頻器許用動態力矩為0.6MN(30s),只要不超重,啟動不成問題。廢鋼橋式起重機為電磁吸盤橋式起重機,不會出現超重現象,能滿足變頻啟動的要求。
(4)啟動負荷較大時,會出現下降溜鉤問題。調壓調速方式用串電阻改變機械特性,同步轉速不變,特性較軟,負荷變化引起的轉速變化很大,采用測速反饋后會得到改善,但在低速時,測速反饋也不能使其特性得到改善,因而可能出現下降溜鉤現象。
而變頻調速的特性和直流電機相同,基速以下調速,機械特性是一組平行直線,特性硬,負荷變化時轉速下降很小,載荷下降時,特性延伸到第四象限,處于再生制動,仍舊保持電動狀態時的特性硬度,不會出現溜鉤現象。
d繞線電機轉子串電阻調速,因電阻長期處于發熱狀態消耗大量能量,以犧牲能量實現調速性能,效率很低。變頻調速效率可達0.97~0.98,繞線電機改為變頻調速后,只是將電阻全部短接,不會影響電機的性能,效率也不會下降。
四、改造效果
長時間運行表明,變頻調速系統運行可靠、響應速度快、節能環保、調速穩定、故障率低,是起升機構理想的控制裝置,完全達到了改造目標。
在AFE產品基礎上自主集成的橋式起重機變頻調速系統為國內首創,技術性能與西門子成套產品相同,但裝置成本明顯降低,調試和現場服務的費用更低,能為系統的正常運行和維護提供技術支持。
改造后的變頻調速系統節能效果明顯,1臺160kW電機主鉤,以1年330d、每天工作16h計算,能節電40萬kW.h,節省電費超過25萬元。










