關于清花自調勻整系統的應用分析
我公司于2000年6月購買安裝了FLT-200型無錫靈特清花自調勻整儀6套,當時有4套自調勻整儀安裝紡棉機臺上、有2套自調勻整儀安裝在紡化纖機臺上。調試時,生產廠家的安裝調 試人員在調試過程中不停地做棉卷試驗。最終,棉卷重量不勻率控制在1%左右,化纖卷重量不勻率控制在1%以內。經過一段時間使用后不勻率時好時壞,使用不正常時棉卷重量不勻率達到 2%以上,化纖卷重量不勻率在3%以上,給棉紗質量造成很大的影響。開始以為是自調勻整儀出問題,對自調勻整儀進行調換調試、使用無任何效果。最后通過邊學習原理、邊生產、邊調試 ,總結如下幾點:
1.各單機工藝參數設計合理,原料開松、混合良好,供料系統供料均勻穩定;
2.根據自調勻整儀說明書調試步驟進行仔細操作,按正、反轉按鈕,電機運轉靈活,自調勻整儀面板轉速顯示12.5左右,把天平羅拉下原棉拉空,使調節位移傳感器顯示為-12.00
左右,緊固傳感器,檢查受車頭踏腳連桿控制的行程開關,由于此開關動作較頻繁,易產生接觸不良,造成車難開的現象(運轉指示燈不亮)。調整自調勻整儀電位器使之為7左右,檢查 A076塵籠應清潔,風力適當、均衡。
3.紡純棉品種時,開車連續做出正卷,如果做不出正卷,檢查機械問題,使其生產出正卷,做重量不勻率試驗,如達到不到重量不勻率要求,需繼續調試自調勻整儀。觀察自調勻 整儀厚度顯示,應在5個字以內變化,如不是,檢查天平羅拉、曲桿隔距、V型簾內應清潔,調整均棉打手與V型簾隔距(調整應仔細),是勻整儀厚度顯示在5個字內,盡量使厚度顯示在6左 右3個字范圍內,且較穩定,此時不勻率一定很小。
4. 紡化纖品種時,調整步驟同棉,由于化纖比較蓬松,不好加壓等(這是需要給緊壓羅拉加溫),所做卷子重量每碼逐漸減輕。這時需要進行補償,根據說明書要求邊做試驗,尋
找規律、計算,便調試。根據所作卷子時間輸入時間數據,據計算結果輸入補償數據,一般按200輸入(經驗數據僅供參考)。調整均棉打手、V型簾使厚度顯示在-6左右3個字范圍內變化, 不勻率定能達到要求。經常用水擦拭振動棉箱內油劑,使其光滑,如達不到“厚度”要求,還要在給棉羅拉和天平羅拉轉速工藝上進行調整,使其合乎要求。
通過長期生產、探索,先保全工、擋車工都能熟練掌握,使棉、化纖卷子重量不勻率一般控制在1%、0.8%以內,保證我公司成紗質量。
1.各單機工藝參數設計合理,原料開松、混合良好,供料系統供料均勻穩定;
2.根據自調勻整儀說明書調試步驟進行仔細操作,按正、反轉按鈕,電機運轉靈活,自調勻整儀面板轉速顯示12.5左右,把天平羅拉下原棉拉空,使調節位移傳感器顯示為-12.00
左右,緊固傳感器,檢查受車頭踏腳連桿控制的行程開關,由于此開關動作較頻繁,易產生接觸不良,造成車難開的現象(運轉指示燈不亮)。調整自調勻整儀電位器使之為7左右,檢查 A076塵籠應清潔,風力適當、均衡。
3.紡純棉品種時,開車連續做出正卷,如果做不出正卷,檢查機械問題,使其生產出正卷,做重量不勻率試驗,如達到不到重量不勻率要求,需繼續調試自調勻整儀。觀察自調勻 整儀厚度顯示,應在5個字以內變化,如不是,檢查天平羅拉、曲桿隔距、V型簾內應清潔,調整均棉打手與V型簾隔距(調整應仔細),是勻整儀厚度顯示在5個字內,盡量使厚度顯示在6左 右3個字范圍內,且較穩定,此時不勻率一定很小。
4. 紡化纖品種時,調整步驟同棉,由于化纖比較蓬松,不好加壓等(這是需要給緊壓羅拉加溫),所做卷子重量每碼逐漸減輕。這時需要進行補償,根據說明書要求邊做試驗,尋
找規律、計算,便調試。根據所作卷子時間輸入時間數據,據計算結果輸入補償數據,一般按200輸入(經驗數據僅供參考)。調整均棉打手、V型簾使厚度顯示在-6左右3個字范圍內變化, 不勻率定能達到要求。經常用水擦拭振動棉箱內油劑,使其光滑,如達不到“厚度”要求,還要在給棉羅拉和天平羅拉轉速工藝上進行調整,使其合乎要求。
通過長期生產、探索,先保全工、擋車工都能熟練掌握,使棉、化纖卷子重量不勻率一般控制在1%、0.8%以內,保證我公司成紗質量。
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