1.概況
濟三電廠的鍋爐是由哈爾濱鍋爐有限公司制造,額定出力是440t/h-13.7Mpa,與135MW汽輪發(fā)電機組相匹配。鍋爐燃用低熱值的煤矸石和煤泥。鍋爐主要由爐膛、高溫絕熱分離器、自平衡"U"型回料閥和尾部對流煙道組成。
2.改造原因
一次風(fēng)機原調(diào)節(jié)方式采用的是傳統(tǒng)做法,即風(fēng)機以定速方式運行,通過風(fēng)機進(jìn)口擋板來調(diào)節(jié)風(fēng)量和風(fēng)壓,節(jié)流損失現(xiàn)象非常突出,造成能耗增加。為此,經(jīng)多次組織到同型CFB兄弟電廠就一次風(fēng)機變頻改造的相關(guān)問題進(jìn)行了實地考察,為一次風(fēng)機變頻改造的可行性分析取得了第一手資料。
根據(jù)流體力學(xué)原理,風(fēng)機軸功率P、風(fēng)量Q、風(fēng)壓H與轉(zhuǎn)速N的關(guān)系為:風(fēng)量和電機的轉(zhuǎn)速是成正比關(guān)系的,風(fēng)壓與轉(zhuǎn)速的平方成正比,而所需的軸功率與轉(zhuǎn)速的立方成正比關(guān)系。比如:當(dāng)需要80%的額定風(fēng)量時,通過調(diào)節(jié)電機的轉(zhuǎn)速至額定轉(zhuǎn)速的80%,調(diào)節(jié)頻率到40赫茲即可,這時所需功率將為原來的51.2%,如下圖所示,從風(fēng)機的運行曲線圖來分析采用變頻調(diào)速后的節(jié)能效果:
當(dāng)所需風(fēng)量從Q1減小到Q2時,如果采用調(diào)節(jié)門的辦法,管網(wǎng)阻力將會增加,管網(wǎng)特性曲線上移,系統(tǒng)的運行工況點從A點變到新的運行工況點B點運行,所需軸功率P2與面積H2 Q2成正比;如果采用調(diào)速控制方式,風(fēng)機轉(zhuǎn)速由n1下降到n2,其管網(wǎng)特性并不發(fā)生改變,但風(fēng)機的特性曲線將下移,因此其運行工況點由A點移至C點。此時所需軸功率P3與面積HB Q2成正比,軸功率下降了很多。對于上述分析,我廠決定首先對#1爐一次風(fēng)機(共兩臺)進(jìn)行變頻器改造。
3.改造過程
一次風(fēng)機的設(shè)計型式:單吸、雙支撐、離心式;風(fēng)量:141337 Nm3/h全壓:24.7kPa;軸功率:1209kW;轉(zhuǎn)速:1486 r/min。采用的變頻裝置與電動機的連接方式采用了"自動旁路一拖一"的方式,使其具備變頻方式與工頻方式互相平穩(wěn)(無沖擊)自動切換的功能,亦即一旦變頻裝置出現(xiàn)嚴(yán)重故障時,應(yīng)能馬上斷開進(jìn)、出線開關(guān),將變頻裝置隔離,并自動平穩(wěn)地將電動機切換至工頻方式維持其正常運行;反之,變頻裝置故障處理好或檢修完畢后,亦能通過控制指令將電動機從工頻運行狀態(tài)瞬間平穩(wěn)地自動切換至變頻運行狀態(tài)。在2010年6月份#1機組年度小修期間,按照上述改造方案對#1爐兩臺一次風(fēng)機完成了高壓變頻改造工作。一次風(fēng)機變頻改造后,#1爐一次總風(fēng)量、一次風(fēng)機出口風(fēng)壓與工頻運行時,兩者相差為0.2%左右,變化不大,能夠滿足CFB鍋爐安全運行的要求,且一次風(fēng)機在進(jìn)行"變頻轉(zhuǎn)工頻"、"工頻轉(zhuǎn)變頻"切換時,一次風(fēng)量由21萬m3/h最低下降至15萬m3/h,但由于時間只有50秒以內(nèi),對爐內(nèi)的床料流化影響不大,爐膛負(fù)壓最低只下降至-1506Pa,遠(yuǎn)遠(yuǎn)未達(dá)到爐MFT動作值-2.3k Pa,并不影響鍋爐的安全運行。
4.改造效果
優(yōu)點。由于我廠是自備電廠,根據(jù)負(fù)荷曲線,運行的概率大約為: 90%的時間運行在120MW,5%的時間運行在110MW,5%的時間運行在130MW。對一次風(fēng)機高壓變頻改造前、后的節(jié)能效果進(jìn)行記錄對比,結(jié)果如下:
負(fù)荷(MW)風(fēng)機功率(改前KW)風(fēng)機占廠用電單耗(改前%)風(fēng)機功率(改后KW)風(fēng)機占廠用電單耗(改后%)風(fēng)機節(jié)約的功率(KW)
13018471.4211490.88698
12017761.4711180.93642
11017141.569880.9726
變頻裝置設(shè)備及安裝調(diào)試總費用:300萬元;上網(wǎng)電價:0.40元/kW.h(不含稅);運行時間:按照全年運行7200小時,則節(jié)約的電量ΔW:
ΔW=698×7200×5%+642×7200×90%+726×7200×5%≈467萬kw.h
年收益額Q:Q=467 萬kw.h×0.4=186.8萬元。
投資成本回收時間H:H=300÷186.8≈1.6年
即使不考慮其他經(jīng)濟效益,僅以節(jié)電一項計算,就可在1.6年內(nèi)收回投資成本。
缺點。高壓變頻調(diào)速裝置也會對鍋爐安全生產(chǎn)帶來負(fù)面影響,機組受變頻器故障引起機組負(fù)荷損失,《環(huán)球市場信息導(dǎo)報》雜志http://www.ems86.com2012年第26期總第463期
一方面受變頻室溫度限制,必須要有良好的冷卻系統(tǒng),包括水冷和空冷都必須保證質(zhì)量性能可靠;另一方面受變頻室環(huán)境衛(wèi)生的限制,變頻元件積灰誤動作,使其安全系數(shù)降低,這兩方面要進(jìn)一步摸索研究。
總而言之,鍋爐一次風(fēng)機變頻改造后已經(jīng)處于安全、經(jīng)濟、穩(wěn)定的運行狀態(tài)中,通過變頻器的精細(xì)調(diào)節(jié)與控制,可以平穩(wěn)地調(diào)整風(fēng)機風(fēng)量,并在運行中可任意調(diào)整鍋爐負(fù)荷,使鍋爐運行參數(shù)得到改善,提高了鍋爐效率和機組的自動化控制水平,而且在節(jié)能降耗方面亦具有很明顯的節(jié)能效果,值得大力推廣應(yīng)用。










