寶鋼600t回轉窯預熱機變頻改造及系統的優化(2)
5 變頻器的選擇
當預熱機發生機械故障時,如電機轉矩裕量太大,會發生拉壞篦板的事故,故變頻器沒必要保留過大的裕量。由于新老系統電機的驅動轉矩相同,都比預熱機的負荷轉矩大,電機電流有較大的裕量。故變頻器不必在電機容量之上再留裕量,選用7.5kW即可。為了將變頻器裝在原MCC盤中,選用了三菱540型變頻器。
使用2塊輸出信號變換板選配件,裝于變頻器內,將0~10V的電流和速度信號轉換成4~20mA的信號輸出顯示到中央操作室的CRT畫面上。
6 變頻器調速方式的選擇
閉環矢量控制調速盡管有許多優點,但并不是任何情況下都是用該方式最好,速度精度的提高,是以電流的波動為代價的。當系統產生擾動,使速度發生變化時,高精度系統必然要迅速發生響應,力求快速恢復原來的速度。這就必然要求有一個較大的附加轉矩來與之抗衡。也就是說,系統會有一個較大的電流波動。這個電流波動如果是正的,將加重變頻器與電機的負擔,如果是負的,且較大的話,將使系統工作于制動狀態,為此將不得不給變頻器加用制動單元。反饋回路的存在也會使系統增加故障。另外,較大的轉矩波動還使機械系統產生較大的交變扭矩,降低機械壽命。
在本系統中,由于對速度控制的精度要求不是很高,使用閉環矢量調速是得不償失的。因此選用無反饋V/F調速,以求系統的最大穩定性和可靠性。
7 調速上下限的選定
選用以上電動機和變頻器后,電動機在50Hz(其對應的篦板速度為520mm/min)以下時,使用恒轉矩調速,該方式下的最高產量可達740t/d。
當產量在740t/d時,如果有某種原因需要更高的速度,則可以使用恒功率調速。考慮到這種可能性很小,調速的范圍也不會很大,選定最高速度為750mm/min,此時的運行頻率為71Hz。
上海南洋電機廠的SYBP型自扇風冷變頻電機,其調速范圍為10到75Hz。經計算,當電機運行于10Hz時,其對應的篦板速度為100mm/min。可滿足生產要求,故即以此作為調速下限。
8 其他參數設定
(1)過流保護值:額定電流值,延時時間為1s;
(2)停止方式:慣性停止;
(3)加速時間:15s;
(4)減速時間:10s。
9 改造方案其他要點
(1) 速度指令由PLC原AO回路提供;
(2) 由變頻器反饋電流和頻率信號作為中控室的電流和速度監視;
(3) 盡量使用變頻器內部控制電源,PLC與變頻器信號盡量直接授受,不設置不必要的中間繼電器,變頻器輸入與輸出端均不設置接觸器,將系統盡量簡化,以減少中間環節故障;
(4) 利用窯修時期進行施工。現場拆除原電動機、電磁耦合器和水冷系統,安裝新減速機和電動機。拆除MCC單元內器件,安裝變頻器。
10 結束語
寶鋼600t回轉窯篦式預熱機設備變頻改造投運兩年,一直無故障。節電達50%以上,并免除了水冷系統的運行費用和故障,效益十分顯著。(end)
當預熱機發生機械故障時,如電機轉矩裕量太大,會發生拉壞篦板的事故,故變頻器沒必要保留過大的裕量。由于新老系統電機的驅動轉矩相同,都比預熱機的負荷轉矩大,電機電流有較大的裕量。故變頻器不必在電機容量之上再留裕量,選用7.5kW即可。為了將變頻器裝在原MCC盤中,選用了三菱540型變頻器。
使用2塊輸出信號變換板選配件,裝于變頻器內,將0~10V的電流和速度信號轉換成4~20mA的信號輸出顯示到中央操作室的CRT畫面上。
6 變頻器調速方式的選擇
閉環矢量控制調速盡管有許多優點,但并不是任何情況下都是用該方式最好,速度精度的提高,是以電流的波動為代價的。當系統產生擾動,使速度發生變化時,高精度系統必然要迅速發生響應,力求快速恢復原來的速度。這就必然要求有一個較大的附加轉矩來與之抗衡。也就是說,系統會有一個較大的電流波動。這個電流波動如果是正的,將加重變頻器與電機的負擔,如果是負的,且較大的話,將使系統工作于制動狀態,為此將不得不給變頻器加用制動單元。反饋回路的存在也會使系統增加故障。另外,較大的轉矩波動還使機械系統產生較大的交變扭矩,降低機械壽命。
在本系統中,由于對速度控制的精度要求不是很高,使用閉環矢量調速是得不償失的。因此選用無反饋V/F調速,以求系統的最大穩定性和可靠性。
7 調速上下限的選定
選用以上電動機和變頻器后,電動機在50Hz(其對應的篦板速度為520mm/min)以下時,使用恒轉矩調速,該方式下的最高產量可達740t/d。
當產量在740t/d時,如果有某種原因需要更高的速度,則可以使用恒功率調速。考慮到這種可能性很小,調速的范圍也不會很大,選定最高速度為750mm/min,此時的運行頻率為71Hz。
上海南洋電機廠的SYBP型自扇風冷變頻電機,其調速范圍為10到75Hz。經計算,當電機運行于10Hz時,其對應的篦板速度為100mm/min。可滿足生產要求,故即以此作為調速下限。
8 其他參數設定
(1)過流保護值:額定電流值,延時時間為1s;
(2)停止方式:慣性停止;
(3)加速時間:15s;
(4)減速時間:10s。
9 改造方案其他要點
(1) 速度指令由PLC原AO回路提供;
(2) 由變頻器反饋電流和頻率信號作為中控室的電流和速度監視;
(3) 盡量使用變頻器內部控制電源,PLC與變頻器信號盡量直接授受,不設置不必要的中間繼電器,變頻器輸入與輸出端均不設置接觸器,將系統盡量簡化,以減少中間環節故障;
(4) 利用窯修時期進行施工。現場拆除原電動機、電磁耦合器和水冷系統,安裝新減速機和電動機。拆除MCC單元內器件,安裝變頻器。
10 結束語
寶鋼600t回轉窯篦式預熱機設備變頻改造投運兩年,一直無故障。節電達50%以上,并免除了水冷系統的運行費用和故障,效益十分顯著。(end)
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