對(duì)于同一臺(tái)葉片式水泵有如下規(guī)律:
Q1/Q2=n1/n2H1/H2=(n1/n2)2N1/N2=(n1/n2)3
龍虎泡取水廠1#、3#、6#泵均為進(jìn)口大泵,其電機(jī)轉(zhuǎn)速分別為748r/m,745r/m,750r/m。
如果3#泵調(diào)速到500r/m,則其流量、揚(yáng)程及功率參數(shù)如下:
Q原/Q變=n原/n變=748/500=1.496
Q變=4251.3立方米/小時(shí)
H原/H變=(n原/n變)2=1.4962
H變=28.59米
N原/N變=(n原/n變)3=1.4963
N變=412.2千瓦
如果調(diào)速到550r/m,則Q=4663立方米/小時(shí),H=34米,N=547千瓦,調(diào)速后泵參數(shù)基本適合目前工況。當(dāng)然,以上計(jì)算是在假定系統(tǒng)的管路特性曲線不變的情況下進(jìn)行的,安裝變頻調(diào)速設(shè)備后,泵出口閥門可以全部打開,系統(tǒng)的管路特性曲線將向外偏移,那么調(diào)速后的泵運(yùn)行參數(shù)更有可能滿足實(shí)際工況的要求,因此,可確定此方案為可取。
4.變頻調(diào)速方案的節(jié)能估算
水泵的耗能計(jì)算公式為:P=(K×H×Q)/ηK:為裕度系數(shù)η:效率
假設(shè)水泵的實(shí)際壓力由目前的5.8公斤調(diào)速降至2.5公斤,且流量不變,則P25/P58=25/58=43%,即功率消耗理論上比原來(lái)減少1-43%=57%。按電費(fèi)0.41元/度,電機(jī)效率為0.95,運(yùn)行330天/年,則原來(lái)年耗電電費(fèi)為(1400kW×24×330×0.41)/0.95=478萬(wàn)元,
水泵變頻調(diào)后,水泵進(jìn)口壓力降至2.5公斤,年耗電電費(fèi)為:478×43%=205.54萬(wàn)元,年節(jié)省電費(fèi)為478-205.54=272.5萬(wàn)元。初步看來(lái)節(jié)能效果相當(dāng)可觀。
5.方案確定
考慮到中引一泵的實(shí)際條件,經(jīng)過認(rèn)真計(jì)算,論證,多方面考察,眾多廠家的比較,我們決定安裝北京利徳華福公司生產(chǎn)的高壓大功率變頻器。該變頻器各項(xiàng)性能指標(biāo)滿足水泵工藝要求,可靠性較高,且改造時(shí)間短、見效快。
具體方案為關(guān)閉一期和二期之間的聯(lián)絡(luò)閥門,二期管網(wǎng)獨(dú)立運(yùn)行,變頻器采用一帶一方式拖動(dòng)6#泵,6#泵故障時(shí),可投入工頻運(yùn)行。工頻/變頻的切換通過旁路柜手動(dòng)切換。而且,工頻和變頻切換有電氣聯(lián)鎖和PLC的邏輯互鎖,能保證機(jī)組安全運(yùn)行。恒壓控制,閉環(huán)運(yùn)行,二期管網(wǎng)壓力為0.1MPa;采用閥門聯(lián)動(dòng)自動(dòng)控制,具有冷卻水流量檢測(cè)保護(hù)功能。
6.改造后,6#泵高壓變頻調(diào)速裝置試運(yùn)行情況
2002年1月6日,北京利徳華福技術(shù)人員和取水廠的有關(guān)人員對(duì)6#泵的變頻調(diào)速裝置進(jìn)行了試運(yùn),試運(yùn)行情況如下:
試運(yùn)之前,3#、7#泵并聯(lián)運(yùn)行,運(yùn)行參數(shù)如下表:
為保證試運(yùn)期間中引水廠的穩(wěn)定運(yùn)行,我們事先通過調(diào)度通知變電所和中引水廠作好試運(yùn)行準(zhǔn)備。先停運(yùn)7#泵,關(guān)閉3#泵和6#泵之間的匯管連通閥門,調(diào)整好3#泵的運(yùn)行,一期出口閥開度仍保持12%不變。把6#泵的變頻器頻率設(shè)定為37Hz,開啟6#泵,待運(yùn)行穩(wěn)定之后,二期出口閥門開到70%,然后觀察頻率分別為35Hz、33Hz、30Hz、28Hz時(shí)水泵裝置的的運(yùn)行狀態(tài):
試運(yùn)之后,我們?cè)O(shè)定頻率為30Hz開環(huán)運(yùn)行,并安排水廠值班人員單獨(dú)作好6#泵運(yùn)行記錄。通過幾天的運(yùn)行,變頻器運(yùn)行穩(wěn)定,功能齊全,操作簡(jiǎn)便,完全滿足實(shí)際工況要求,達(dá)到了預(yù)期的設(shè)想結(jié)果。
7.改造后的節(jié)能檢驗(yàn)
節(jié)能效果最終要用儀表檢驗(yàn),最直接可靠的方法是用電度表測(cè)量變頻改造前后的能耗加以比較。
原來(lái)3#、6#泵工頻運(yùn)行,取2001年8月1日——20日的運(yùn)行記錄計(jì)算:
總用電量:1,214,700千瓦時(shí);
總供水量:5,887,400立方米;
泵站總單耗:0.2064千瓦時(shí)/立方米;
取2001年7月8日——19日3#、6#泵工頻運(yùn)行的運(yùn)行記錄計(jì)算:
總用電量:667500千瓦時(shí);
總供水量:3115200立方米;
泵站總單耗:0.2143千瓦時(shí)/立方米;
32天3#、6#泵工頻運(yùn)行時(shí)泵站總單耗為:
(0.2064+0.2143)/2=0.21千瓦時(shí)/立方米。
現(xiàn)在3#泵工頻運(yùn)行,6#泵變頻運(yùn)行(30Hz),匯管閥門關(guān)閉,兩臺(tái)泵單獨(dú)運(yùn)行。以2002年1月9日19:00時(shí)——14日7:00時(shí)的記錄為依據(jù)計(jì)算結(jié)果如下;
總用電量:154200千瓦時(shí);
總供水量:1064700立方米;
泵站總單耗:0.14千瓦時(shí)/立方米;
原6#泵工頻運(yùn)行時(shí),單耗為0.24千瓦時(shí)/立方米;現(xiàn)變頻運(yùn)行時(shí)單耗為0.06千瓦時(shí)/立方米。
從2002年1月9日19:00時(shí)—到14日7:00時(shí)為4.5天,則日平均水量為:1064700/4.5=236600立方米。
年節(jié)電量:0.07*23.66*365=604萬(wàn)瓦時(shí),合RMB:268.78萬(wàn)元。
8.變頻改造后,水廠的工藝改善
(1)北京利徳華福電氣技術(shù)有限公司生產(chǎn)的高壓變頻器,內(nèi)置了西門子公司的S7-200系列PLC,在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)現(xiàn)外部邏輯控制時(shí),非常方便。例如:閥門聯(lián)動(dòng)功能使值班人員,在啟、停泵時(shí)無(wú)需再對(duì)閥門進(jìn)行任何操作;減少了工作量和誤操作;冷卻水流量保護(hù)功能保證了水泵電機(jī)安全穩(wěn)定的運(yùn)行。
(2)6#泵變頻改造后,電機(jī)的轉(zhuǎn)速、電流、水泵的出口壓都明顯下降,使電機(jī)水泵的運(yùn)行狀況明顯改善,不僅直接節(jié)約耗電量,而且,由于變頻器的軟啟動(dòng)功能,減少了對(duì)電機(jī)和電網(wǎng)的沖擊,延長(zhǎng)了設(shè)備的使用壽命,降低了設(shè)備的維修費(fèi)用。
(3)變頻器采用壓力閉環(huán)控制,保證管網(wǎng)水壓0.1MPa。由于變頻器的調(diào)速平滑,控制精度高,所以管網(wǎng)壓力波動(dòng)范圍很小,能充分滿足現(xiàn)場(chǎng)供水工藝要求。
(4)利徳華福公司生產(chǎn)的高壓變頻器具有完善、靈敏的故障檢測(cè)、診斷、報(bào)警、跳閘等功能,保證電機(jī)水泵始終安全運(yùn)行。
(5)上位機(jī)的監(jiān)控功能和遠(yuǎn)程撥號(hào)監(jiān)控功能為用戶實(shí)現(xiàn)集中監(jiān)控創(chuàng)造了必要條件。
9.結(jié)論
經(jīng)過實(shí)踐的證明,這次龍虎泡取水廠的水泵變頻改造是成功的,取得的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益是顯而易見的。一是節(jié)約了大量電能,降低了供水成本;二是增大了系統(tǒng)可調(diào)范圍,提高了系統(tǒng)運(yùn)行的靈活性;三是降低了水泵電機(jī)的轉(zhuǎn)速,減少了機(jī)泵的啟動(dòng)沖擊和機(jī)械摩擦、震動(dòng),延長(zhǎng)了機(jī)組的使用壽命;四是減小了機(jī)泵運(yùn)行噪音,改善了工作環(huán)境;五是智能化的聯(lián)動(dòng)功能和完善的故障保護(hù)功能,即提高了工作效率,又增強(qiáng)了系統(tǒng)安全可靠性。
所以,高壓大功率變頻調(diào)速技術(shù)是一項(xiàng)利國(guó)利民、有廣泛應(yīng)用前景的高新技術(shù),用于供水行業(yè)的水泵調(diào)速或恒壓供水系統(tǒng),具有重大的現(xiàn)實(shí)意義。這種高壓大功率變頻調(diào)速裝置,必將成為未來(lái)供水行業(yè)節(jié)能、改造的首選設(shè)備!(end)










