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(1) 堵管的征兆
在剛剛出現征兆時,應及時采取措施,這對于防止堵管非常重要。在正常情況下,泵送油壓最高值不會達到設定壓力,如果每個泵送沖程的壓力峰值隨著沖程的交替而迅速上升,并很快就達到了設定壓力,
正常的泵送循環自動停止,主油路溢流閥發出溢流的響聲,就表明發生了堵塞,有的混凝土泵設計有自動反泵回路,如頻繁反泵都未恢復正常泵送,就要試用手動反泵。
進行手動反泵時,只要按下反泵按鈕,使兩缸各進行一、二個沖程的反泵循環,把管道中的混凝土吸回一部分到料斗后,通常就能排除堵管,有時這種反泵操作要進行多次才有效,在操作時,一般反泵 3~4 個行程,再正泵,堵管即可排除,如多次反泵仍不能恢復正常循環,表明已經堵牢。
垂直向下泵送作業時,由于混凝土自重因素的影響,在混凝土落差較大的情況下,一般反泵無法將混凝土回抽到料斗,須謹慎使用反泵功能,否則在反復反泵-正泵的操作下容易使沙漿流失,造成錐管或 S 管堵塞。
若反泵操作不能排除堵塞,則要找出堵塞位置,拆管排除??梢贿呥M行正泵一反泵操作, 一邊讓其他人員沿著輸送管路尋找堵塞部位。一般情況是從泵的出口開始,未堵塞的部位會劇烈振動,而堵塞部位之后的管路是靜止的,
還可以用木錘敲打檢查,憑手感和聲音判斷堵管部位。一般而言,直管堵塞可能性小,錐管、彎管可能性大,最末端彎管容易堵塞,在長距離水平輸送時,如有管接頭漏漿,它后面的直管也容易堵塞。

(3) 堵管的處理方法
在一邊進行正泵一反泵操作,一邊讓其他人員沿著輸送管路尋找堵塞部位時,可以用木錘敲打被認為是堵塞的部位,有時能使堵塞的骨料瓦解而恢復暢通,若敲打無效,不準用鐵錘或其它可能傷害管道的物件重擊。
如堵管部位判斷準確,只要把堵塞段管件拆下,消除其中已堵塞的混凝土,再裝回去,即可繼續泵送。如果堵管部位離泵機較近,堵塞段被清理后回裝到管路,由于這段空管的氣塞作用,也會再次造成堵管。應將堵塞段以后的管道混凝土用氣洗或水洗清除,再接管泵送??煞侄尾鹣?。
堵泵
S 閥式混凝土泵堵泵常發生在 S 閥,閘板閥混凝土泵常發生在 Y 管,碟形閥混凝土泵常發生在吸入流道或閥箱。堵泵通常是由于混凝土配比不良引起,發生堵塞時,通常主油路壓力明顯降低,混凝土輸出量明顯減少,最后變為空載運行,堵泵比較容易判斷。
處理方法是用反泵將輸送管道中的部分混凝土吸回料斗,加入一定砂漿,再進行攪拌,然后再進行泵送,之后再向料斗加料時,必須換用較好配比的混凝土,如果反泵無效,就應及時打開分配閥,清除分配閥和料斗中的不良混凝土,然后將分配閥裝回原位,重新加入新料,再進行泵送。
吸入空氣也容易發生堵泵,泵送離析的混凝土或料斗打空都會吸入空氣,使泵吸入效率迅速降低,最后吸入和泵送全部停止,如有一部分空氣被壓送到輸送管道,

在泵送時會聽到類似打氣筒打氣的“嗤——嗤”聲。當吸空現象較嚴重時,用反泵方法往往難以挽救。如能及時向料斗內加入一些水泥砂漿可能更有效,否則只能打開分配閥清除劣質混凝土再重新泵送。
向下泵送時的堵塞現象
向下泵送暫停時,如果混凝土在管內自流,可能會造成氣塞堵管。發生這種故障時,如鈄管上部裝有排氣閥,及時排氣,可恢復正常。如排氣無效,便只能進行氣洗或水洗。
產生泵送故障的一般規律
(1) 向高處泵送時,容易反泵,不容易發生堵管, 但容易發生閥箱堵塞(垂直蝶閥)。
(2) 水平泵送距離長或向下傾斜泵送時,不容易反泵,但容易發生堵管。
(3) 混凝土質量不好或離析時,容易發生堵管或堵泵及吸入空氣發生堵塞。
防止泵送故障的措施
(1) 要有合理的施工布置,包括輸送管道,混凝土泵及供料系統工的合理布置。
(2) 泵送混凝土的配比要合理,質量要好。
(3) 保持泵機的良好技術狀況,料斗、Y 形管、閥箱及管道內無于結混凝土,管道管卡部位處密封良好;及時更換磨損件和調整磨損間隙;按規定做好維護保養工作。
(4) 泵送中斷的時間不要太長。
(5) 正確操作。
(6) 做好輸送管道的維護工作,不使用嚴重損壞的或未清洗干凈的管件。堵塞原因及處理措施見下表:

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項目
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原因
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處理方法 |
| 混凝土塌落度不符合泵送要求 |
混凝土料太干或太稀,塌落度不
穩定
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塌落度應保證在 12~18
㎝之間
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| 骨料級配不理想或水泥含量低 |
混凝土料砂漿太少不能完全包裹
石子
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保證水泥含量大于320 ㎏/ m3,含砂率大于 40% |
| 攪拌不充分,泵送過程中,沒有按規定定時擺動 S 管 | 混凝土料含干水泥或攪拌后停留時間過長 | 重新攪拌,每隔 10 分鐘擺動一次 S 管輸送一次砼 |
| 打高層時水平管路太短 | 水平管應為垂直管的 1/5 | 加裝水平管 |
| 管接頭內未裝密封圈,密封不嚴、漏漿 | 輸送管漏壓,輸送壓力減小 | 重裝密封圈,管接頭不得漏水 |
| 加長管路時,一次加接太多且沒有濕潤管壁 | 新加管未潤滑,加大了輸送阻力 | 一次至多加接 1~2 根并用水濕潤輸送管 |
| 眼鏡板及切割環的間隙大, “S”管止口橡膠彈簧損壞 | “S”管漏壓,輸送壓力減小 | 更換橡膠彈簧更換眼鏡板或切割環,修補“S”管, |
| 若水箱內有砂漿 |
砼活塞磨損
嚴重,
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更換活塞 |
| 拆下錐管,點動泵送按鈕,若出料很少, | S 管管壁內固結混凝土,導致輸送混凝土通徑減小,造堵管 | 清理 S 管內壁混凝土 |
| 拆下錐管,點動泵送按鈕,砼活塞不運動。 | 混凝土堵在砼缸內 | 清理砼缸內砼 |
| 堵管現象反復出現在同一部位 | 輸送管內徑尺寸不同即輸送管內壁有臺階造成堵管 | 用直尺測量,更換內徑與眾不同的輸送管 |
| 分配閥擺動不能到位 | 砼料太差擺動阻力過大 | 調整配合比 |
| 中斷供料時間過長 | 夏季停機不得超過半小時,冬季不得超過 45 分鐘 | 避免一次停機時間過長 |

在實際施工過程中混凝土判別:
1) 攪拌壓力,正常壓力在 3Mpa 左右,當攪拌壓力超過 6Mpa 時泵送較困難,達到 10Mpa時基本上無法正常泵送。2) 配閥工作不正常,擺動有時不能到位或閘閥動作不能到位,分配閥擺動時發出沙沙聲, 沒有很干脆的聲響。料斗內有時冒白汽。
3) 送時泵機抖動厲害,泵送壓力異常。
4) 料斗內混凝土明顯干、松散、過稀或泵送停止后出現清水。
5) 輸送管道出口冒白汽并發出沙沙聲,沒有明顯的換向沖擊聲。
6) 送時泵送壓力超壓(堵管現象)反泵操作后現象仍然存在,拆開管道后沒有堵管特征。該現象主要發生在泵送出口壓力較低的砼泵,因混凝土流動性差,在管道內的磨察阻力超過了泵機本身的能力。在使用高壓泵時主要以堵管的形式表現。

