產(chǎn)品詳情
預(yù)干燥系統(tǒng):
在熱源使用過熱蒸汽的前提下,預(yù)系統(tǒng)采用槳葉烘干機(jī)進(jìn)行原料干燥。該機(jī)主要由W形殼體和兩根空心槳葉軸及傳動(dòng)裝置組成,中空軸上排列有中空葉片,機(jī)體內(nèi)壁、葉片及空心軸采用16錳鋼或304不銹鋼材質(zhì),保證耐熱、耐腐、不開裂。
其烘干流程如下:原料從計(jì)量皮帶送入槳葉干燥機(jī)后,過熱蒸汽通過槳葉干燥機(jī)的內(nèi)壁及槳葉表面,將熱量傳到給原料,同時(shí)持續(xù)緩慢的旋轉(zhuǎn)攪拌,使原料受熱更加均勻;原料隨著槳葉旋轉(zhuǎn),不斷地蒸發(fā)水分,同時(shí)向出料口推進(jìn);原料預(yù)干燥完成后,通過提升機(jī)進(jìn)入下一環(huán)節(jié)--煅燒。蒸發(fā)出來的水份通過排濕風(fēng)機(jī)排出,但是在排濕過程中,會(huì)有小部分粉塵隨著負(fù)壓空氣出來,所以需要引入旋風(fēng)分離器及脈沖布袋除塵器,做到粉塵無排放的目的;,旋風(fēng)分離器和布袋除塵器過濾出來的粉體,通過輸送設(shè)備再次進(jìn)入槳葉干燥機(jī)再次利用。
2.3.3煅燒系統(tǒng):
經(jīng)過長(zhǎng)期實(shí)踐,并結(jié)合國(guó)內(nèi)外先進(jìn)工藝進(jìn)行了優(yōu)化改造,該改造工藝對(duì)主煅燒流程采用典型的分室石膏煅燒工藝,用分室石膏煅燒爐替代回轉(zhuǎn)窯,在節(jié)約占地面積的同時(shí),也降低了能耗。
煅燒溫度的控制。煅燒工藝是決定建筑石膏性能及品質(zhì)的關(guān)鍵因素,若脫硫石膏煅燒溫度過低,則二水硫酸鈣含量會(huì)較高,產(chǎn)品質(zhì)量下降;若煅燒溫度過高,則硫酸鈣含量會(huì)較大。結(jié)合實(shí)驗(yàn)表明,煅燒溫度在105℃左右時(shí),脫硫石膏結(jié)晶水開始脫水;加熱到170~190℃,會(huì)迅速脫掉1.5個(gè)結(jié)晶水,形成半水石膏,此時(shí)石膏晶體發(fā)育完整、生長(zhǎng)致密,在凝結(jié)時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)稠度及強(qiáng)度等方面品質(zhì);若加熱到200~220℃,半水石膏繼續(xù)脫水,轉(zhuǎn)變?yōu)棰笮蜔o水石膏,轉(zhuǎn)化率下降。選定不同的煅燒溫度分別對(duì)脫硫石膏進(jìn)行煅燒,及時(shí)對(duì)設(shè)備溫度和壓力等參數(shù)進(jìn)行調(diào)節(jié),可以使建筑石膏粉產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到不同品質(zhì)指標(biāo)的需求。
2.3.4供熱系統(tǒng):
項(xiàng)目所需熱源全部為電廠飽和蒸汽,溫度260℃左右,蒸汽壓力1.5Mpa。由于項(xiàng)目靠近電廠,蒸汽利用較為方便,而且在使用蒸汽的過程中,無再次污染排放。在使用安全性方面,蒸汽管道配備了蒸汽壓力表、多重手動(dòng)蒸汽閥門和自動(dòng)快速截止閥門,使用蒸汽的相關(guān)設(shè)備也經(jīng)過試壓,所用蒸汽壓力均在設(shè)備耐壓的安全范圍內(nèi),蒸汽管道外層及設(shè)備外層采用硅酸鋁和巖棉保溫材料,保證了工作人員的人身安全。
2.3.5除塵系統(tǒng):
該生產(chǎn)線屬于全封閉式運(yùn)行模式,采用先進(jìn)脈沖布袋除塵器處理含塵氣體。
除塵器本體由鋼結(jié)構(gòu)框架、箱體、灰斗、濾袋和袋籠等組成。除塵效率可達(dá)99.99%。
其工作原理是含塵煙氣由除塵器的進(jìn)風(fēng)均流裝置進(jìn)入上箱體,當(dāng)濾袋上的粉塵越積越多,設(shè)備阻力達(dá)到限定的阻力值時(shí),由清灰控制裝置按清灰時(shí)間設(shè)定值自動(dòng)關(guān)閉一室離線閥后,按設(shè)定時(shí)間程序打開電控脈沖閥,進(jìn)行停風(fēng)噴吹,利用氣體瞬間噴吹使濾袋內(nèi)壓力劇增,將濾袋上的粉塵抖落在灰斗中,灰斗中的粉塵再由卸料器排出。排出后的高溫粉塵通過傳輸設(shè)備再次進(jìn)入預(yù)干燥系統(tǒng)。
綜上所述,本項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中熱源使用電廠飽和蒸汽,不會(huì)產(chǎn)生硫化物等有害氣體。
生產(chǎn)中產(chǎn)生的煙塵氣體,由旋風(fēng)分離器和脈沖布袋除塵器共同處理,除塵效率高達(dá)99.99%,出口含塵量低于20mg/m3,低于國(guó)家大氣排放標(biāo)準(zhǔn)。
2.3.6控制系統(tǒng):
西門子Wincc7.3-DCS組態(tài)中控系統(tǒng),系統(tǒng)構(gòu)成:
系統(tǒng)由工程師站、操作站、通訊、控制站-西門子PLC、現(xiàn)場(chǎng)工作站、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備構(gòu)成。
該中控系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程及本地兩種操作模式,實(shí)時(shí)監(jiān)控生產(chǎn)線各電器的工作情況,當(dāng)出現(xiàn)問題,系統(tǒng)自動(dòng)保護(hù),避免不必要的損失。
2.3.7輸送、改性及儲(chǔ)存:
煅燒后的脫硫石膏經(jīng)首先通過冷卻器,石膏粉溫度降至80℃以下,再進(jìn)入球磨機(jī)或針磨機(jī)改性粉磨,最后由氣流輸送或斗式提升機(jī)進(jìn)入成品倉。在此石膏粉儲(chǔ)存3天以上,并得到陳化使產(chǎn)品的各項(xiàng)性能指標(biāo)更趨穩(wěn)定。
三、生產(chǎn)線配置
1電力配置
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裝機(jī)總功率 |
832.18kw |
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實(shí)際使用功率 |
650kw |
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電壓要求 |
~380V/~220V |
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頻率要求 |
50Hz |
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甲方應(yīng)將主電源接至現(xiàn)場(chǎng)配電室內(nèi) |
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2人力配置
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序號(hào) |
崗位 |
人/班 |
班/天 |
人/天 |
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1 |
鏟車司機(jī) |
1 |
3 |
3 |
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2 |
生產(chǎn)線控制 |
1 |
3 |
3 |
|
3 |
巡檢、維修 |
1 |
3 |
3 |
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總計(jì) |
9人 |
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3生產(chǎn)用水
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生產(chǎn)線耗用 |
無 |
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設(shè)備冷卻用水 |
2m3/小時(shí),循環(huán)使用 |
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生活用水 |
1m3/天 |
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水壓 |
約0.25Mpa |
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水質(zhì) |
符合城市飲用水要求 |
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生活用水由甲方布置。 |
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4熱源配置
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類型 |
煤炭 |
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熱值 |
≥5500kcal |
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所需導(dǎo)熱油溫度 |
260℃ |
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使用量 |
1.5T/H(生產(chǎn)1噸成品需約45kg煤炭) |
5壓縮空氣
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生產(chǎn)用壓縮空氣 |
2.0m3/min |
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車間除塵用壓縮空氣 |
2.0m3/min |
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壓力要求 |
0.5~0.7Mpa |
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質(zhì)量要求 |
無油、無水、無塵 |
6工作體制
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工作日 |
300天/年 |
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班 |
3班/天 |
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工作時(shí)間 |
24小時(shí)/天 |
7生產(chǎn)車間
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名稱 |
建筑小占地面積 |
層數(shù) |
層高 |
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生產(chǎn)車間 |
30X40米 |
1 |
12米 |
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倉庫 |
20X30米 |
1 |
6~12米 |
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配電室 |
5X8 |
1 |
3.6米 |
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基礎(chǔ)及車間建設(shè)由甲方負(fù)責(zé)。 |
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