推進節能降耗,給爐體“穿衣戴帽”。按照董事長于洪的指導意見,葫蘆島有色鉛鋅冶煉廠立足內部,對鉛鋅鼓風爐爐喉和爐身整體進行改造。崗位員工利用角鐵、鐵條、鋁板等材料,搶抓生產空閑時間,精準測量、設計、制作可拆卸大小保溫門144個,并對爐身牛角及邊框進行了粉刷,既給爐身增加了保溫層,又起到了美化環境的作用。通過實施保溫改造,改變了以往在計劃休風中鉛鋅鼓風爐爐底爆破打爐結的方式,創新采用爐結機清除,實現了清掃作業更加安全高效。
為深入推進清潔生產,今年2月初,葫蘆島有色對鉛鋅鼓風爐爐頂加料收塵系統進行改造。干部員工立足內部,緊密配合,歷時近一個月,自行設計制作收塵罩,完成了收塵罩運行軌道測量、制作及自動化程序的安裝和爐頂樓體改造等任務。經二十余天的生產實踐,取得了非常良好的效果。改造前,在加料過程中,鉛鋅等有價物料隨著煙塵飛揚損失,影響了操作環境和崗位員工身心健康。改造后,吊車將料盅吊入爐頂加料口,隨著自動化程序的啟動,兩側的加料蓋如方箱般迅速合攏,煙塵收集在“方箱”內部,每次加料作業中的大部分煙塵都能夠集中回收,極大地避免了物料損失。
為進一步降低天然氣使用量,葫蘆島有色鉛鋅冶煉廠對精餾塔裸露燃燒點進行苫蓋,砌筑小型燃燒室,使精鋅單耗天然氣對比計劃下降了30立方米/噸鋅;在原有保溫基礎上,對熔化爐、回流塔進行了二次保溫,改造后的外墻溫度對比保溫前下降近80℃,燃燒室瞬時流量下降了8m3——10m3/小時。通過一段時間的運行,精餾作業區天然氣平均日消耗量對比保溫前減少近500m3日積月累節約了一筆可觀的成本費用支出。
改造后的鉛鋅密閉鼓風爐系統生產現場環境干凈整潔、噪音小,在不斷提高生產水平的同時,極大促進了崗位員工的身心健康,形成了生產發展的良性循環。
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