為增強壓力機的本質安全,趙忠東運用PLC可編程控制器中的微分指令先后對8臺壓力機進行改造,杜絕了因操作者馬虎而導致壓斷手指的事故發生,為壓力工解除了不安全隱患。與此同時,趙忠東還根據生產需要,改動了一系列的器件,增加保護器件,延長PLC內部繼電器的使用壽命,合計每年為分公司節約成本15萬余元。C7620車床有一個最大的缺陷是主軸電機使用壽命短,一天3000多次的頻繁啟動,所以經常被燒損,趙忠東采用變頻器帶動電機限制電機啟動電流的方法來解決,年可節省電機30臺,節約成本費用8萬余元,同時降低停機時間,提高生產效率20%以上。
磨床采用的平衡砂輪裝置是國外產品且價格昂貴,趙忠東通過刻苦研究,自制了進口砂輪平衡裝置的配件,解決了該裝置購買周期長影響生產的問題,同時節約了高額的采購資金。某型機床觸摸屏程序丟失,趙忠東經過多次對觸摸屏畫面及加工程序進行編制調試,終于使該型號機床恢復正常生產,并填補了該領域的技術空白,年創造價值60余萬元。經趙忠東改造的磨床測爪控制系統杜絕了事故發生,保障了設備及人身安全,提高了設備加工精度,并獲國家實用新型專利證書,填補空白的同時完善了機床設計理念,提高了生產效率,創造價值過百萬元。近年來,趙忠東改造6條磨裝自動生產線70多臺套,使得改造后的每條生產線的10多個生產工序都實現了自動化,節約了大量勞動力,降低了設備故障率,大幅提高了產量和產品精度。
值得一提的是,趙忠東的父親趙煥勇多年前也是瓦軸的技術“大拿”,曾連續20年被評為集團勞動模范,他的母親和妻子也都在瓦軸工作。“我們一家人離不開軸承這個行業。”趙忠東說。多年來,趙忠東堅持自學,先后運用所學的專業知識進行技術革新100多項,涉及設備300多臺次,為企業創造價值上千萬元,曾榮獲遼寧省五一勞動獎章、遼寧省技術能手、大連市勞動模范、大連市“十佳”王亮式知識型職工等殊榮。今年,他獲遼寧省勞動模范殊榮。
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