

近日,保變電氣保菱公司張丙良創新工作室發揮自身優勢,組織不同工序人員成功解決了整體套包過程中的一項生產難題。
在整體套包過程中,經常存在線圈最內層紙筒不隨整體線圈下落;鐵芯片被頂卷頂傷;鐵芯柱鐵pet綁扎帶被掛斷;線圈內側線餅多處劃傷露銅等套包困難的問題,有時員工不容易發現,就會存在很多隱患,對產品質量造成很大影響。

針對以上諸多作業中遇到的困難,張丙良主動聯系各工序帶班長及班組長進行攻關。通過分析,發現鐵芯直徑尺寸和線圈內徑尺寸存在著較大的配合公差問題。即鐵芯直徑是最大允許正公差尺寸,線圈內徑是最大允許負公差尺寸,相當于小內徑線圈套大外徑鐵芯;再加上線圈內撐條和紙筒變形,低壓下部出線往里凸等原因,使得整體套包難上加難。
根據原因分析,實地調查,創新工作室制定了相關對策。聯合設計工藝和各工序操作人員,通過探討以及對產品問題的統計,更改了線圈繞制結構,以及廠家到貨時間及存放方式,托板改變開槽方式,操作者更改了作業方法,以及通過鐵芯厚度改變直徑的方法,從而使線圈內徑成為+公差,鐵芯直徑負公差。經過多次試制,終于在大家孜孜不倦共同的努力下,問題一項項攻破,突破了套包瓶頸,使得工作效率大大提升。(李運生 劉麗娜)
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