松下PLC在汽車轉向泵自動裝配線中的應用
汽車轉向泵是一種中高檔汽車的零部件,它由多種零件組成,需要借助不同的設備,按
照一定的工序把它們組裝起來。在整個過程中,不僅要完成基本的裝配,還要對過程中諸如壓力、位移、時間等參數進行實時監控,以滿足工藝所提出的嚴格要求,保證裝配質量。汽車轉向泵自動裝配線就是完成上述功能的一組設備,它是由多個工位組成的一條流水生產
線,每個工位分別由1 臺可編程控制器控制,以實現不同的功能。本文以其中的WS1.1 工
位為例,介紹PLC 在該裝配線中的應用。
1 設備及工藝要求
整個裝配線共有12 個工位,其工藝流程如圖1 所示。

圖1 汽車轉向泵自動裝配線工藝流程圖
WS1.1 工位用于把滾針軸承壓入端蓋孔內。其工作過程如下:先把端蓋放在壓臺上,再把滾針軸承放入壓頭槽內,然后同時撳下雙手按鈕,如果軸承方向正確,則夾具鎖緊,壓機下壓,否則,紅燈閃爍報警,壓機不工作,同時GP 操作面板上顯示有關錯誤信息。當壓機下壓時,系統啟動CoMoⅡ-S 智能測量儀表,對壓力和位移進行檢測,如果結果合格,則綠燈亮,壓機退回,夾具松開,可以將零件轉入下道工序;如果結果不合格,則紅燈亮,按下復位按鈕后,夾具松開,取出零件,并讓它通過廢品確認檢測點,再放入廢品盒內,延遲數秒鐘以后,方能重復下次循環,每次裝配的結果都能以文本方式即時在GP 操作面板上顯示出來。
根據工藝要求,不僅最終壓力應控制在一定的范圍,壓入深度即位移量達到一定值,而
且要求過程中的壓力和位移也應滿足一定的對應關系,不同的位移,對應的壓力應控制在一
定的范圍,否則,加工出的零件不合格。為了能實時檢測壓力和位移,得出兩者間的在線關
系曲線,并據此對過程作出評估,采用了Kistler 的CoMoⅡ-S 智能測量儀表。這種新型監測儀表,內置電荷和電壓放大器,可以同時采集壓力及位移傳感器兩路模擬輸入信號,自動選擇量程和不同的坐標及最佳刻度,得出測量曲線,具有閥值、容差帶、方框和終位等多種分析功能,可以根據需要選擇不同的組合對各種過程進行分析和監測,并能方便地與PLC口。
壓機及其它機構的動作全部由氣壓驅動,為使壓力平穩,選用了TOX 氣液增力缸作
為壓力元件,由電磁閥控制其升降。
2 系統設計
2.1 硬件組成
根據該工位輸入輸出信號的點數及控制要求,選用了
性價比很高的TCS PPC31 PLC 作為控制系統。此外,系
統還包括直流電源模塊,雙手操作按鈕控制模塊以及PLC
編程用的與PC 連接的通訊電纜等,系統硬件結構如圖2
所示。

圖2 系統硬件結構圖
為了實現人機對話功能,如系統狀態及變量顯示、參數修改等,還擴展了1 臺GP 操作
面板,它通過一根專用電纜與PLC 的本機通訊口連接。
2.2 控制軟件設計
控制程序采用DRAGON 軟件以語句表方式編寫,不需專用的編程器,而GP 操作面板
則采用專門組態軟件編程。系統控制程序分自動和手動兩部分。在手動部分,通過GP 可分
別操縱所有運動機構的動作,包括壓機、夾具的作用、CoMoⅡ-S 智能儀表的參數集選擇及
啟動,便于系統調試。在自動部分,所有動作按要求順序完成。為了使PLC 與GP 之間相
互交換信息,程序中定義了一些內部標志寄存器位,同時還使用了順序繼電器指令,使各程
序步之間互鎖,提高了系統可靠性。自動部分程序流程如圖3 所示。
PPC31 PLC

圖3 控制軟件流程圖
3 結束語
汽車轉向泵自動裝配線采用PLC 控制,不僅簡化了系統,提高了設備可靠性,也大大提
高了成品率,通過操作面板修改系統參數可以裝配4 種不同的產品,現場的各種信息,如工
作狀態、故障信息等可以聲光報警及文字形式表示出來,方便了設備的操作和維護。該裝配
線自1999 年10 月投入運行以來,工作穩定可靠,加工出的產品經國外設備的嚴格測試,性
能完全符合要求,取得了良好的效果。
產品配置:
可編程控制器
適用領域及情況:
汽車
照一定的工序把它們組裝起來。在整個過程中,不僅要完成基本的裝配,還要對過程中諸如壓力、位移、時間等參數進行實時監控,以滿足工藝所提出的嚴格要求,保證裝配質量。汽車轉向泵自動裝配線就是完成上述功能的一組設備,它是由多個工位組成的一條流水生產
線,每個工位分別由1 臺可編程控制器控制,以實現不同的功能。本文以其中的WS1.1 工
位為例,介紹PLC 在該裝配線中的應用。
1 設備及工藝要求
整個裝配線共有12 個工位,其工藝流程如圖1 所示。

圖1 汽車轉向泵自動裝配線工藝流程圖
WS1.1 工位用于把滾針軸承壓入端蓋孔內。其工作過程如下:先把端蓋放在壓臺上,再把滾針軸承放入壓頭槽內,然后同時撳下雙手按鈕,如果軸承方向正確,則夾具鎖緊,壓機下壓,否則,紅燈閃爍報警,壓機不工作,同時GP 操作面板上顯示有關錯誤信息。當壓機下壓時,系統啟動CoMoⅡ-S 智能測量儀表,對壓力和位移進行檢測,如果結果合格,則綠燈亮,壓機退回,夾具松開,可以將零件轉入下道工序;如果結果不合格,則紅燈亮,按下復位按鈕后,夾具松開,取出零件,并讓它通過廢品確認檢測點,再放入廢品盒內,延遲數秒鐘以后,方能重復下次循環,每次裝配的結果都能以文本方式即時在GP 操作面板上顯示出來。
根據工藝要求,不僅最終壓力應控制在一定的范圍,壓入深度即位移量達到一定值,而
且要求過程中的壓力和位移也應滿足一定的對應關系,不同的位移,對應的壓力應控制在一
定的范圍,否則,加工出的零件不合格。為了能實時檢測壓力和位移,得出兩者間的在線關
系曲線,并據此對過程作出評估,采用了Kistler 的CoMoⅡ-S 智能測量儀表。這種新型監測儀表,內置電荷和電壓放大器,可以同時采集壓力及位移傳感器兩路模擬輸入信號,自動選擇量程和不同的坐標及最佳刻度,得出測量曲線,具有閥值、容差帶、方框和終位等多種分析功能,可以根據需要選擇不同的組合對各種過程進行分析和監測,并能方便地與PLC口。
壓機及其它機構的動作全部由氣壓驅動,為使壓力平穩,選用了TOX 氣液增力缸作
為壓力元件,由電磁閥控制其升降。
2 系統設計
2.1 硬件組成
根據該工位輸入輸出信號的點數及控制要求,選用了
性價比很高的TCS PPC31 PLC 作為控制系統。此外,系
統還包括直流電源模塊,雙手操作按鈕控制模塊以及PLC
編程用的與PC 連接的通訊電纜等,系統硬件結構如圖2
所示。

圖2 系統硬件結構圖
為了實現人機對話功能,如系統狀態及變量顯示、參數修改等,還擴展了1 臺GP 操作
面板,它通過一根專用電纜與PLC 的本機通訊口連接。
2.2 控制軟件設計
控制程序采用DRAGON 軟件以語句表方式編寫,不需專用的編程器,而GP 操作面板
則采用專門組態軟件編程。系統控制程序分自動和手動兩部分。在手動部分,通過GP 可分
別操縱所有運動機構的動作,包括壓機、夾具的作用、CoMoⅡ-S 智能儀表的參數集選擇及
啟動,便于系統調試。在自動部分,所有動作按要求順序完成。為了使PLC 與GP 之間相
互交換信息,程序中定義了一些內部標志寄存器位,同時還使用了順序繼電器指令,使各程
序步之間互鎖,提高了系統可靠性。自動部分程序流程如圖3 所示。
PPC31 PLC

圖3 控制軟件流程圖
3 結束語
汽車轉向泵自動裝配線采用PLC 控制,不僅簡化了系統,提高了設備可靠性,也大大提
高了成品率,通過操作面板修改系統參數可以裝配4 種不同的產品,現場的各種信息,如工
作狀態、故障信息等可以聲光報警及文字形式表示出來,方便了設備的操作和維護。該裝配
線自1999 年10 月投入運行以來,工作穩定可靠,加工出的產品經國外設備的嚴格測試,性
能完全符合要求,取得了良好的效果。
產品配置:
可編程控制器
適用領域及情況:
汽車
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