山東新汶礦務(wù)局協(xié)莊煤礦井下暗井550絞車,原老系統(tǒng)電網(wǎng)電壓為6kV,電機(jī)功率260kW。原提升機(jī)的動力由繞線式電機(jī)提供,采用轉(zhuǎn)子串電阻調(diào)速。
將高壓四象限運(yùn)行、矢量控制、能量反饋型變頻技術(shù)、PLC提升機(jī)電控技術(shù)應(yīng)用在井下斜井提升機(jī)上,并滿足《煤礦安全規(guī)程》及《礦用一般型電氣設(shè)備》的要求,使設(shè)備達(dá)到各項(xiàng)安全保護(hù)標(biāo)準(zhǔn),穩(wěn)定運(yùn)行,是礦井井下斜井提升機(jī)安全、可靠、高效提升的有效途徑。
領(lǐng)取高壓變頻器礦用一般型KY認(rèn)證時(shí),從國家煤炭防爆安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心獲悉,國內(nèi)外至今沒有應(yīng)用于我國煤礦井下提升機(jī)的高壓提升機(jī)變頻器,合康億盛在這個(gè)領(lǐng)域是開拓者。

拆分的變頻器在井下重新安裝
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2、技術(shù)比較
a、交流調(diào)速系統(tǒng)轉(zhuǎn)子串電阻調(diào)速方式
交流電機(jī)因?yàn)槠浣Y(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕、壽命長、故障率低、維修方便、價(jià)格便宜等諸多優(yōu)點(diǎn)得以廣泛應(yīng)用,但交流單機(jī)、雙機(jī)拖動的提升系統(tǒng)以前采用繞線電機(jī)轉(zhuǎn)子串電阻的調(diào)速方式,現(xiàn)已基本淘汰完,此調(diào)速方式存在的問題如下:
(1)提升機(jī)在減速和爬行階段的速度控制性能差,經(jīng)常造成停車位置不準(zhǔn);
(2)提升機(jī)頻繁的起動、調(diào)速和制動,在轉(zhuǎn)子外電路所串電阻上產(chǎn)生相當(dāng)大的功耗;
(3)電阻分級切換,實(shí)現(xiàn)有級調(diào)速,設(shè)備運(yùn)行不平穩(wěn),引起電氣及機(jī)械沖擊;
(4)再生發(fā)電時(shí),機(jī)械能回饋電網(wǎng),造成電網(wǎng)功率因數(shù)低。尤其在供電饋線較長的應(yīng)用場合,會加大變壓器、供電線路等方面的投資;
(5)低速時(shí)機(jī)械特性較軟,靜差率較大;
(6)起動過程和調(diào)速換擋過程中電流沖擊大,制動不安全不可靠,對再生能量處理不力,斜井提升機(jī)運(yùn)行中調(diào)速不連續(xù),容易掉道,故障率高;
(7)中高速運(yùn)行震動大,安全性較差;
(8)接觸器頻繁投切,電弧燒傷觸點(diǎn),影響接觸器的壽命,設(shè)備維修成本較高;
(9)繞線電動機(jī)滑環(huán)存在的接觸不良問題,容易引起設(shè)備型事故;
(10)設(shè)備體積大,發(fā)熱嚴(yán)重使工作環(huán)境惡化(甚至使環(huán)境溫度高達(dá)60℃以上);
(11)設(shè)備維護(hù)工作量大、維護(hù)費(fèi)用高,故障率高。礦用生產(chǎn)是24h連續(xù)作業(yè),即使短時(shí)間的停機(jī)維修也會給生產(chǎn)帶來很大損失。
b、高壓變頻調(diào)速方案
為克服傳統(tǒng)交流繞線式電機(jī)串電阻調(diào)速系統(tǒng)的缺點(diǎn),采用高壓變頻調(diào)速技術(shù)改造提升機(jī)。
改造方案:根據(jù)現(xiàn)場工況,將老電控及電阻調(diào)速裝置全部拆除,更換新的電控系統(tǒng),增加一套高壓變頻器。變頻器與PLC電控硬連接方案。










