產品詳情
1.油缸直徑;油缸缸徑,內徑尺寸。
2. 進出口直徑及螺紋參數
3.活塞桿直徑;
4.油缸壓力;油缸工作壓力,計算的時候經常是用試驗壓力,低于16MPa乘以1.5,高于16乘以1.25
5.油缸行程;
6.是否有緩沖;根據工況情況定,活塞桿伸出收縮如果沖擊大一般都要緩沖的。
7.油缸的安裝方式;達到要求性能的油缸即為好,頻繁出現故障的油缸即為壞。

消防泵主備用的切換是保證消防備用泵運行的必要條件。其切換方法的關鍵是控制信號的選擇。本文通過兩種消防泵主備用切換方法的比較、分析,提出了在消防給水系統中采用壓力信號控制的方法要優于電流信號的方法,并建議消防泵的主備用切換采用壓力信號控制方法。消防泵是消防給水系統中的心臟。在消防給水系統中,設置消防備用泵可以增加整個系統的安全性,有利于提高整個消防給水系統的可靠性。根據標準《建筑設計防火規范》(GBJ6-87)的規定,除室外消防用水量不超過25L/s的工廠、倉庫和七層至九層的單元住宅外,固定消防水泵應設有備用泵,其工作能力不應小于一臺主要泵。
液壓油缸結構性能參數包括:
1.液壓缸
1)當缸筒與端蓋用螺栓緊固連接時,結合部分的零部件上有毛刺或裝配毛邊造成結合不良,從而引起初始泄漏;端面的O形密封圈存有配合間隙;螺栓緊固不良。
(2)當缸筒與端蓋用螺紋連接時未按額定扭矩緊固端蓋;密封圈密封性能不好。
(3)液壓缸進油管接頭處松動。為此,需消除引起管接頭連接松動的管件振動等因素;對管路通徑大于15 mm的管口,可采用法蘭連接。
液壓缸泄漏的其他原因
(1)缸筒受壓膨脹引起內泄。排除方法為:適當加厚缸壁;選用合適的材料。
(2)活塞桿受力不當或導向套與活塞桿之間的間隙較大時,將出現活塞偏向缸壁某一方的情況受力方密封件被擠壓剪切損壞,另一方因間隙較大密封件在高壓油的作用下被撕毀沖壞,引起內泄可采取更換新加工外徑略大的活塞;加大活塞寬度將活塞外圓加工成鼓凸形,改善受力狀況,以減少和避免拉缸;活塞與活塞桿的連接采用球形接頭等方法解決。

原因是制造起動器時電阻值是確定的,在使用中很難改變,雖然可以通過轉換分接頭來進行分級起動,但當級數較多時,勢必增加控制系統的復雜性,而制造成本、故障率也將隨之大幅度提高,所以一般電阻式起動器均在2~5級間。這樣,加在電動機定子繞組上的電壓、電流等主要電量參數在分級起動時仍有很大的波動。頻繁起動場合下的起動特性不好。原因是在起動過程中電阻值會隨著電阻的溫度變化,在停止到再起動過程中需經長時間冷卻過程。
加工新活塞時,好選用中碳鋼。如,選4號鋼而不選用耐磨鑄鐵。因45號鋼經過熱處理后強度較高、韌性好且受熱后膨脹量大,可以減少因油溫升高使油的粘度降低而增加的泄漏量。對使用頻繁、油溫較高、安裝了加大外徑的活塞的液壓缸(如裝載機的)來說,當其油溫升高后,應在無負荷狀態下檢查活塞桿的伸縮是否自如。若有阻滯現象,則可能是活塞膨脹量過大所致,應適當停機降低油溫,之后這種現象將會逐漸消失,不會影響正常作業。的直徑;2.活塞桿的直徑;3.速度及速比;4.工作壓力等。

能夠看出,跟著氯化劑用量的添加,鐵檔次呈逐步上升趨勢改變,鐵收回首先呈升高趨勢改變,當氯化劑用量添加至25%時,鐵收回率有必定的下降;鐵精礦中的磷含量呈逐步下降的趨勢改變。歸納考慮,挑選氯化劑用量為25%比較適宜,能夠得到產率為4.34%、含磷.28%、鐵檔次為77.7%、鐵收回率74.58%的鐵精礦選礦目標。復原劑用量實驗復原劑用量實驗成果見表5。焙燒溫度9℃,焙燒時刻6min,磨礦細度-.74mm占75%,弱磁選磁場強度H=.1T。


