產(chǎn)品詳情
1.油缸直徑;油缸缸徑,內(nèi)徑尺寸。
2. 進(jìn)出口直徑及螺紋參數(shù)
3.活塞桿直徑;
4.油缸壓力;油缸工作壓力,計算的時候經(jīng)常是用試驗壓力,低于16MPa乘以1.5,高于16乘以1.25
5.油缸行程;
6.是否有緩沖;根據(jù)工況情況定,活塞桿伸出收縮如果沖擊大一般都要緩沖的。
7.油缸的安裝方式;達(dá)到要求性能的油缸即為好,頻繁出現(xiàn)故障的油缸即為壞。

溫控閥通常有手動、自動兩種,其閥門動作原理有很大的不同。手動溫控閥通常采用螺旋升降閥芯,手柄的旋專經(jīng)由螺旋變成閥芯的直線位移。而自動溫控閥為了適應(yīng)溫控傳感器的自力執(zhí)行機構(gòu)的所特有的直線移動方式,閥芯的移動通常直接設(shè)計為能自動復(fù)位的直線位移,所以兩種閥體一般情況下不能互換。但是也有可互換的特殊設(shè)計的閥體可以通用,即采用自動溫控閥的閥體,附加一個適宜手動螺旋升降機構(gòu),即可實現(xiàn)手動、自動兩者的通用互換。這一改進(jìn)特別適合的國情,非常具有實用價值,在目前很多項目中,為了節(jié)約開發(fā)商初期的投資,先裝一個具有自動溫控功能的閥體并附帶有特殊的螺旋升降手柄,這樣既實現(xiàn)了用1/3的自動溫控閥費用(該價位基本等同于手動溫控閥)實現(xiàn)了手動溫控閥,又給用戶在將來實現(xiàn)自動溫控留下升級換代的空間。
液壓油缸結(jié)構(gòu)性能參數(shù)包括:
1.液壓缸
1)當(dāng)缸筒與端蓋用螺栓緊固連接時,結(jié)合部分的零部件上有毛刺或裝配毛邊造成結(jié)合不良,從而引起初始泄漏;端面的O形密封圈存有配合間隙;螺栓緊固不良。
(2)當(dāng)缸筒與端蓋用螺紋連接時未按額定扭矩緊固端蓋;密封圈密封性能不好。
(3)液壓缸進(jìn)油管接頭處松動。為此,需消除引起管接頭連接松動的管件振動等因素;對管路通徑大于15 mm的管口,可采用法蘭連接。
液壓缸泄漏的其他原因
(1)缸筒受壓膨脹引起內(nèi)泄。排除方法為:適當(dāng)加厚缸壁;選用合適的材料。
(2)活塞桿受力不當(dāng)或?qū)蛱着c活塞桿之間的間隙較大時,將出現(xiàn)活塞偏向缸壁某一方的情況受力方密封件被擠壓剪切損壞,另一方因間隙較大密封件在高壓油的作用下被撕毀沖壞,引起內(nèi)泄可采取更換新加工外徑略大的活塞;加大活塞寬度將活塞外圓加工成鼓凸形,改善受力狀況,以減少和避免拉缸;活塞與活塞桿的連接采用球形接頭等方法解決。

通過這種方式,熱DRI中所含的熱能,可得到充分利用,因此它直接給電爐煉鋼車間帶來許多好處,其中包括降低電能消耗和縮短出鋼周期。舉例來說,阿布扎比ESI鋼廠電爐車間,當(dāng)采用熱DRI裝料時,噸鋼電耗可降低大約120kWh/t。外部DRI冷卻器只有在電爐車間停機時才投入運行。即使在電爐煉鋼車間停產(chǎn)時,它仍可確保直接還原鐵生產(chǎn)設(shè)備連續(xù)運行,且保持平穩(wěn)。3先進(jìn)的自動控制系統(tǒng)Energiron直接還原工藝可將各種不同的物理-化學(xué)反應(yīng)過程合為一體。
加工新活塞時,好選用中碳鋼。如,選4號鋼而不選用耐磨鑄鐵。因45號鋼經(jīng)過熱處理后強度較高、韌性好且受熱后膨脹量大,可以減少因油溫升高使油的粘度降低而增加的泄漏量。對使用頻繁、油溫較高、安裝了加大外徑的活塞的液壓缸(如裝載機的)來說,當(dāng)其油溫升高后,應(yīng)在無負(fù)荷狀態(tài)下檢查活塞桿的伸縮是否自如。若有阻滯現(xiàn)象,則可能是活塞膨脹量過大所致,應(yīng)適當(dāng)停機降低油溫,之后這種現(xiàn)象將會逐漸消失,不會影響正常作業(yè)。的直徑;2.活塞桿的直徑;3.速度及速比;4.工作壓力等。

在管道系統(tǒng)安裝完畢后再檢查,核對已安裝的管子、閥門、墊片、緊固件等,全部符合設(shè)計和技術(shù)規(guī)范規(guī)定后,把不宜和管道一起試壓的配件拆除,換上臨時短管,所有開口處進(jìn)行封閉,并從處灌水,高處放氣.對試壓合格的管道進(jìn)行吹洗工作,直至污垢沖凈為止,并做好各項吹掃清洗記錄和試壓記錄等工作。?試驗壓力為系統(tǒng)工作壓力的1.5倍,但不得大于管材許用壓力。?試驗時應(yīng)緩慢注水,注滿后應(yīng)做密封檢查。?加壓宜用手壓泵緩慢升壓至試驗壓力后,穩(wěn)壓1h,壓降小于.5Mpa,然后下降至工作壓力的1.15倍穩(wěn)壓2小時,進(jìn)行外觀檢查,不滲不漏壓力下降不超過.3Mpa為合格。


