產品詳情
1.油缸直徑;油缸缸徑,內徑尺寸。
2. 進出口直徑及螺紋參數
3.活塞桿直徑;
4.油缸壓力;油缸工作壓力,計算的時候經常是用試驗壓力,低于16MPa乘以1.5,高于16乘以1.25
5.油缸行程;
6.是否有緩沖;根據工況情況定,活塞桿伸出收縮如果沖擊大一般都要緩沖的。
7.油缸的安裝方式;達到要求性能的油缸即為好,頻繁出現故障的油缸即為壞。

熱力膨脹閥工作狀況的好壞,直接決定機房專用空調的運行狀況。本文從增大空調制冷量、節約能源的角度出發,結合熱力膨脹閥的工作原理,闡述定期維護熱力膨脹閥的必要性,并提出要對熱力膨脹閥進行檢查和調整的具體方法。述熱力膨脹閥是組成制冷裝置的重要部件,是制冷系統中四個基本設備之一。它實現從冷凝壓力至蒸發壓力的壓降,同時控制制冷劑的流量;它的體積雖小,但作用巨大,它的工作好壞,直接決定整個系統的運行性能。但是在實際工作中,熱力膨脹閥的運行情況往往被忽視,使熱力膨脹閥成為空調維護中的一個死角。
液壓油缸結構性能參數包括:
1.液壓缸
1)當缸筒與端蓋用螺栓緊固連接時,結合部分的零部件上有毛刺或裝配毛邊造成結合不良,從而引起初始泄漏;端面的O形密封圈存有配合間隙;螺栓緊固不良。
(2)當缸筒與端蓋用螺紋連接時未按額定扭矩緊固端蓋;密封圈密封性能不好。
(3)液壓缸進油管接頭處松動。為此,需消除引起管接頭連接松動的管件振動等因素;對管路通徑大于15 mm的管口,可采用法蘭連接。
液壓缸泄漏的其他原因
(1)缸筒受壓膨脹引起內泄。排除方法為:適當加厚缸壁;選用合適的材料。
(2)活塞桿受力不當或導向套與活塞桿之間的間隙較大時,將出現活塞偏向缸壁某一方的情況受力方密封件被擠壓剪切損壞,另一方因間隙較大密封件在高壓油的作用下被撕毀沖壞,引起內泄可采取更換新加工外徑略大的活塞;加大活塞寬度將活塞外圓加工成鼓凸形,改善受力狀況,以減少和避免拉缸;活塞與活塞桿的連接采用球形接頭等方法解決。

可進行電蝕加工,用于家電和汽車用塑料模具法國CLISP3預硬HB29-32具有良好的加工工藝性,拋光性和皮紋加工性,用于大而厚的塑料模具,加拿大SORELCSM-2預硬HB29-33具有良好拋光性,可進行電蝕加工,用于大型長期生產塑料模具韓國重工(株)HP-4A預硬HRC25-32硬度均勻,加工性能良好,用于電視機后殼等模具HP-4MA預硬HRC27-34硬度均勻,耐磨性好,用于電視機前殼、電話機、吸塵器、飲水機等模具P2+Ni類鏡面塑料模具鋼參考成分(%):在P2的基礎上加入1%左右的Ni對應我國鋼號:3Cr2NiMo或3Cr2NiMnMo瑞典ASSAB718預硬HB29-33具有高淬透性,良好的拋光性能、電蝕加工性能和皮紋加工性能,適用于大型鏡面塑料模具加硬HB33-37法國CLI738預硬HB29-33用于大而厚的塑料模具,具有良好的硬度均勻性法國USINORCLC2738預硬HB29-33淬透性高,硬度均勻,具有良好的拋光、電蝕加工和皮紋加工性能,適于滲氮,用于大中型鏡面塑料模具龍記德勝*GS-738預硬HRC32-35硬度均勻,切削性能和拋光性能較好,變形較小,用于大中型高韌性高拋光度模具,但可焊性一般,蝕紋易出現“梨地紋”GS-711預硬HRC35-38高強度、高韌性、高光整度塑料模具鋼,具有良好的精光性能,適用于大中型及復雜塑料模具德國德威GSW-2738預硬HRC31-34硬度均勻,拋光性好,適用于大中型鏡面塑料模具PM-738預硬HRC31-34硬度均勻,拋光性好,適用于優質長期生產塑料模具德國多來特2378預硬HRC32-35適合高韌性、高拋光度,適合要求較高模具2738預硬HRC32-35適合一般要求模具奧地利百祿M238預硬HRC31-34碳、錳含量偏高,鏡面拋光性能好,可進行電蝕加工P21類韓國重工(株)HAM-1預硬HRC37-42析出型硬化鋼,具有優良的鏡面拋光性能,用于塑料透明部件(如汽車燈具、冰箱抽屜等)模具附表3塑料模具成型零件常用國外材料及性能材料類別(美國AISI)生產廠家及材料牌號出廠狀態及參考硬度說明P21類時效硬化鋼日本DAIDO*NAK55預硬HRC37-43高硬度鏡面模具鋼,用于高精度鏡面模具。
加工新活塞時,好選用中碳鋼。如,選4號鋼而不選用耐磨鑄鐵。因45號鋼經過熱處理后強度較高、韌性好且受熱后膨脹量大,可以減少因油溫升高使油的粘度降低而增加的泄漏量。對使用頻繁、油溫較高、安裝了加大外徑的活塞的液壓缸(如裝載機的)來說,當其油溫升高后,應在無負荷狀態下檢查活塞桿的伸縮是否自如。若有阻滯現象,則可能是活塞膨脹量過大所致,應適當停機降低油溫,之后這種現象將會逐漸消失,不會影響正常作業。的直徑;2.活塞桿的直徑;3.速度及速比;4.工作壓力等。

試驗研究內容及試驗流程的確定對現氧化礦工藝流程中弱磁精反浮選精礦、強磁精進行工藝礦物學研究,對兩種產品的礦物組成、鐵物相及單體解離度進行測定。對弱磁精反浮選精礦采用電磁螺旋柱-細篩-再磨-弱磁選工藝進行試驗研究。對強磁選精礦采用細篩工藝進行試驗研究。篩下產品進行浮選的可行性試驗研究。終確定氧化礦弱磁精反浮選精礦采用電磁螺旋柱-細篩-再磨-弱磁選、強磁精采用細篩-反、正浮新工藝,試驗流試驗結果及討論氧化礦弱磁精反浮選精礦采用螺旋柱-細篩-再磨-弱磁選工藝及強磁精采用細篩-反、正浮新工藝試驗數質量流程見在原礦TFe29.56%,FeO8.33%的條件下,與原工藝相比,氧化礦采用新工藝,鐵精礦品位由64.39%提高到68.18%,提高3.79個百分點,回收率由72.33%降至68.73%,降低3.6個百分點。


