產品詳情
1.油缸直徑;油缸缸徑,內徑尺寸。
2. 進出口直徑及螺紋參數
3.活塞桿直徑;
4.油缸壓力;油缸工作壓力,計算的時候經常是用試驗壓力,低于16MPa乘以1.5,高于16乘以1.25
5.油缸行程;
6.是否有緩沖;根據工況情況定,活塞桿伸出收縮如果沖擊大一般都要緩沖的。
7.油缸的安裝方式;達到要求性能的油缸即為好,頻繁出現故障的油缸即為壞。

介紹和分析南鋼28㎡球團豎爐的生產現狀,影響球團礦產量、質量的因素。提出了對工藝設備改造和生產管理改進的措施,確保了球團礦生產的穩(wěn)步提高。關鍵詞:球團礦;生產實踐;改進措施近年來南昌鋼鐵有限責任公司(南鋼)生產發(fā)展較快,鋼產量逐年增加。為滿足高爐對熟料不斷增加的要求,28㎡豎爐于2001年8月開始動工建設,于2002年2月26日(1號爐)和3月13日(2號爐)相繼投產,設計年產酸性球團礦80萬t。
液壓油缸結構性能參數包括:
1.液壓缸
1)當缸筒與端蓋用螺栓緊固連接時,結合部分的零部件上有毛刺或裝配毛邊造成結合不良,從而引起初始泄漏;端面的O形密封圈存有配合間隙;螺栓緊固不良。
(2)當缸筒與端蓋用螺紋連接時未按額定扭矩緊固端蓋;密封圈密封性能不好。
(3)液壓缸進油管接頭處松動。為此,需消除引起管接頭連接松動的管件振動等因素;對管路通徑大于15 mm的管口,可采用法蘭連接。
液壓缸泄漏的其他原因
(1)缸筒受壓膨脹引起內泄。排除方法為:適當加厚缸壁;選用合適的材料。
(2)活塞桿受力不當或導向套與活塞桿之間的間隙較大時,將出現活塞偏向缸壁某一方的情況受力方密封件被擠壓剪切損壞,另一方因間隙較大密封件在高壓油的作用下被撕毀沖壞,引起內泄可采取更換新加工外徑略大的活塞;加大活塞寬度將活塞外圓加工成鼓凸形,改善受力狀況,以減少和避免拉缸;活塞與活塞桿的連接采用球形接頭等方法解決。

用以防止高、低溫冷卻區(qū)間,以及冷卻區(qū)和非冷卻區(qū)間相互竄風,解決了漏風嚴重的問題,密封的介質采用水,運動阻力小,消耗量少,且回轉臺車運行平穩(wěn),驅動功率小,節(jié)約了能源,改善了環(huán)境。3環(huán)冷風機采用變頻節(jié)電技術5#鼓風機采用變頻節(jié)電技術,降低了電耗。4環(huán)冷水槽水位全自動控制將環(huán)冷水槽水位全自動控制,達到進出水流量平衡,避免溢水和缺水,低水位主控室自動報警。5環(huán)冷水溫檢測自動控制將環(huán)冷水溫檢測進行自動控制,當水溫低時加蒸汽,并在主控室報警。
加工新活塞時,好選用中碳鋼。如,選4號鋼而不選用耐磨鑄鐵。因45號鋼經過熱處理后強度較高、韌性好且受熱后膨脹量大,可以減少因油溫升高使油的粘度降低而增加的泄漏量。對使用頻繁、油溫較高、安裝了加大外徑的活塞的液壓缸(如裝載機的)來說,當其油溫升高后,應在無負荷狀態(tài)下檢查活塞桿的伸縮是否自如。若有阻滯現象,則可能是活塞膨脹量過大所致,應適當停機降低油溫,之后這種現象將會逐漸消失,不會影響正常作業(yè)。的直徑;2.活塞桿的直徑;3.速度及速比;4.工作壓力等。

切割后去除板條邊緣的割渣、割瘤、氧化物,并通過板材校平機,將板條校平,按厚度和寬度分區(qū)存放待用。2.翼板加工按構件翼板零件圖將數據輸入計算機后,在專用數控加工機上,進行翼板條點固接長、制孔、等離子切斷。采用埋弧自動焊方法,焊劑銅襯墊單面焊工藝,在壓力架剛性固定下,進行長度拼接,制成翼板零件。3.腹板加工按構件腹板零件圖,將數據輸入計算機后,在數控等離子切割機上,同時進行腹板切割和腹板的制孔。


