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溫州樂清愚公斧巖石裂石機液壓劈石機

重慶城區的青砂巖硬很多,密度大,更重,但比較脆,當地俗稱:“龍骨巖”或“油光石”,和碳酸鈣含量高的石灰巖比較相近,鉆孔的時候白色粉塵很大,硬度接近于大理石。本文采用ABAQUS有限元分析軟件建立了碳纖維復合材料引擎蓋模型,在彎曲、側向彎曲和扭轉三種工況下,將引擎蓋彎曲剛度、側向彎曲剛度、扭轉剛度的計算結果與實驗進行比較,驗證了有限元模型的有效性。利用模型分析了鋪層方式對引擎蓋剛度的影響,發現[±45°]鋪層能得到的剛度。將正交實驗設計和有限元分析相結合,分析了復合材料單層板四個工程常數E1、E2、ν12和G12對引擎蓋剛度的影響,發現面內剪切模量G12是影響引擎蓋剛度的主要因素,泊松比ν12對引擎蓋剛度沒有顯著規律。
裂石機
當地遇到不能用炸|藥、爆|破的情況下一直是采用風鎬鉆孔+膨脹破碎劑+破碎錘的方法,但效果不理想,產量很低,工期緊的工程就等不急。

采用彈性損傷本構模型和參數,通過非線性有限元方法實現了EPS外保溫系統黏結強度的原型結構仿真,并對改進材料性能和調整結構的EPS外保溫系統進行了數值仿真與分析.研究發現,原型系統的數值分析結果與試驗結果相一致,即原型系統的黏結強度無法達到強制要求;通過分析各因素的影響作用,改進系統的數值仿真給EPS外保溫系統提出了采用錨固構件及砂漿抗拉強度為2.50MPa的優化方案,此時所得到的系統黏結強度可達0.48MPa.研究結果表明EPS外保溫系統數值仿真可以有效運用于結構設計和材料選擇.
主要原因是:1.石頭太硬,直接用地方的小破碎錘打不動。
2.膨脹劑反應太慢,等待時間長;溫度低了和雨水天氣效果就不行了,膨脹劑產生的力量太小,一次裂開間距只有幾十公分,還需要臨空面。
3.人工風鎬鉆孔太慢。
我們采用液壓劈裂棒對這樣堅硬的巖石都能給脹裂開,裂縫明顯,一排排的給脹裂開,幫助破碎錘快速破碎解小,提高了破碎石頭的效率和產量。
我們去施工后和當地傳統的施工方法一比,差距就非常明顯了,我們的優勢是:
1.這種石頭能每隔兩米以上的間距膨脹開一排,馬上放入設備,就能出效果裂開石頭,基本不用等待。
2.高風壓的大型潛孔鉆,鉆孔的直徑達到了20公分左右,但鉆孔的效率還高太多。
3.設備力量大,裂開石頭的縫隙大,在加上我們調去的特大型破碎錘,施工產量大。
溫州樂清愚公斧巖石裂石機液壓劈石機

CECS 21:2000規程的超聲波平測算法在受火后混凝土損傷深度評估應用中誤差較大,為此進行了改進.采用雙曲線模型模擬混凝土損傷沿混凝土深度方向的變化,采用拋物線模型模擬不同混凝土深度處超聲波的傳播路徑,導出了改進算法公式并使用Matlab軟件進行了編程和計算.將改進算法的計算結果與超聲波實測數據進行對比,結果表明改進算法的計算結果具有較高的精度.改進算法可更合理、更地評估受火后混凝土的損傷深度.
愚公斧液壓劈裂棒在浙江杭州的施工,當地稱為“青石”的堅硬巖石,不能采用任何爆|破以后,沒有找到好的施工方法,都是采用大型破碎錘直接鑿打的“笨辦法”,施工進度異常緩慢,成本太高。
浙江這些國內應該是施工技術比較發達的地區,針對堅硬巖石的靜態爆|破/非爆|破施工,居然普遍都還在使用破碎錘去硬打的原始方法,據我們了解,難打的石頭175左右的破碎錘*打個兩三車料,甚至是一車料都有可能,但是居然一直都還在堅持這樣做。主要原因還是:劈裂機這些設備(手持式的或者挖機上吊的)當地人其實早就看到用過,但是用過的都失敗了,*發現都是被騙,不管是柱塞式的還是楔塊式的都被騙慘了。普遍對這些巖石劈裂/分裂設備都不抱信心或者是不愿意相信了。

溫州樂清愚公斧巖石裂石機液壓劈石機
裂石機
這些地區的石頭,難搞的普遍就偏硬,之前他們接觸的這些設備本身就存在力量太小和穩定性差、容易壞的問題,所以用不了,我們覺得原本就很正常。因為銷售賣給客戶的產品都是理論上可行。
愚公斧液壓劈裂棒力量上已經做到了不僅夠高強度的花崗石用,還完全有富余的、穩定性上也做到了長期耐用、技術上也做到了對臨空面要求不高,所以用在這些地區的堅石施工上效果就不會有問題。
分別對不同水灰比的砂漿改變溫度、濕度、光照及風速,模擬計算出平板砂漿水分蒸發速度,研究了水分蒸發速度對砂漿抗裂指數的影響,建立了砂漿抗裂指數與水分蒸發速度的一元本構方程以及砂漿抗裂指數關于水灰比和水分蒸發速度的二元本構方程,并利用該本構方程指導預測砂漿的開裂趨勢.實驗研究了碳纖維、玄武巖纖維及其不同混雜比增強乙烯基樹脂復合筋的張拉力學性能。結果表明,混雜復合筋的斷裂應變隨玄武巖纖維含量的增加逐漸增大,且均大于單一碳纖維復合筋的斷裂應變,呈現正的混雜效應;彈性模量則隨碳纖維相對含量的增大而增大,基本符合混合定律,而混雜筋的拉伸強度的實驗值則高于理論值。

