陜西某集團(tuán)公司“1.6”特大爆炸事故(2)
3 事故原因分析
3.1 爆炸原點(diǎn)的確認(rèn)
經(jīng)爆炸專家和現(xiàn)場(chǎng)勘察綜合計(jì)算分析認(rèn)為:硝銨溶液槽是這次爆炸事故發(fā)生的原點(diǎn),中和器發(fā)生部分殉爆;估計(jì)爆炸威力為9.3tTNT當(dāng)量。Ⅱ期硝銨爆炸事故現(xiàn)場(chǎng)的炸坑中心部位是原溶液槽的基礎(chǔ)位置,原基礎(chǔ)被破壓人坑底,原裝在中和崗位2樓的氨預(yù)熱分離器和3樓的膨脹器都處在溶液槽的西邊,爆炸后罐體分別飛落在西200m處和西偏南150m處。罐體基本完整,受力部位凹進(jìn)變形,受力方向來(lái)自下方的溶液槽。中和器位于溶液槽的東邊,其殘骸飛落在溶液槽東和東偏北方向。說(shuō)明主要推力也來(lái)自溶液槽方向。
原安裝在溶液槽西邊地面上約3m處的兩個(gè)溶液泵電機(jī)芯體都被打飛。安裝在溶液槽正面同一軸線上的40kW溶液泵電機(jī)芯體在正西方綜合樓里發(fā)現(xiàn),稍南1.25m處安裝的一臺(tái)75kW溶液泵電機(jī)芯體在溶液槽西南40°角方向約40m的馬路上發(fā)現(xiàn),說(shuō)明是溶液槽爆炸驅(qū)動(dòng)所致。溶液泵混凝土基礎(chǔ)重約4t,被推上溶液槽西邊綜合樓五層樓里,與溶液槽爆炸推力方向符合,正對(duì)準(zhǔn)溶液槽方位的綜合樓東墻面和框架(南北l0m,三樓板下l0m范圍處)破壞最為嚴(yán)重。
造粒塔倒塌的方向和受力部位也是來(lái)自溶液槽的方向。
綜合以上分析得出結(jié)論如下:
原硝銨車間中和崗位1樓的溶液槽是爆炸原點(diǎn)。爆炸物質(zhì)是槽內(nèi)裝的大約27.6t硝銨水溶液。溶液槽爆炸的同時(shí),強(qiáng)大的沖擊波和高速破片襲擊中和器,可能使中和器也發(fā)生部分殉爆。
3.2 爆炸物質(zhì)分析及所含物質(zhì)來(lái)源分析
雖然爆炸發(fā)生后硝銨溶液槽已不復(fù)存在,無(wú)法取得直接證據(jù),但技術(shù)分析組對(duì)I、Ⅱ期硝銨系統(tǒng)有關(guān)硝銨成品、硝銨溶液這些間接物證進(jìn)行了取樣分析。這些間接測(cè)試,對(duì)事故原因的分析研究仍有極為重要的參考價(jià)值。從測(cè)試結(jié)果可知,這些間接物證Ⅱ期硝銨橘黃色成品中含油、Cl¯,酸度為微酸。具體數(shù)據(jù)是:
溫度:135°C左右;
濃度:79%(計(jì)算而得);
酸度:偏酸,分析推測(cè)而得;
含油:0.12%(采用當(dāng)時(shí)成品硝銨含油量);
含氯離子:2.3%(采用當(dāng)時(shí)成品硝銨含氯離子量)。
由此可見(jiàn),Ⅱ期硝銨溶液槽溶液已被油、氯離子污染,經(jīng)專家分析認(rèn)為:油惟一來(lái)源是氣氨;氯離子主要來(lái)源是制取硝銨溶液的原料稀硝酸,但油、氯離子含量如此之高,仍然不能調(diào)查分析清楚。
3.3 硝銨溶液爆炸機(jī)理分析
經(jīng)技術(shù)分析組專家查閱資料并研究認(rèn)為:Ⅱ期硝銨溶液槽中的硝銨溶液已被有機(jī)物油所污染,形成了硝銨——有機(jī)物體系。這種有機(jī)物體系本身自熱分解溫度就會(huì)降低。加上系統(tǒng)進(jìn)入大量氯離子,溶液又偏酸,更加使其自熱分解溫度和自燃臨界溫度進(jìn)一步降低。溶液槽中盛有的硝銨溶液,在上面溶液對(duì)下面溶液起到密封作用的情況下,使其自熱分解放出的氣體無(wú)法排放更易引起爆炸,而且溶液槽中硝銨溶液加至溶液槽,這就使溶液槽處于更加危險(xiǎn)之中。總之,II期硝銨溶液槽溶液被污染后,該溶液熱穩(wěn)定性降低,已具備自熱自分解的可能。發(fā)生自熱自分解后,其溫度急劇升高,反過(guò)來(lái)又使自熱自分解催化分解越來(lái)越劇烈,如此反復(fù),引起最危險(xiǎn)的大量硝銨溶液均相放熱自分解,就很可能發(fā)生爆炸事故。
3.4 事故原因分析
根據(jù)技術(shù)分析和取證分析報(bào)告,結(jié)合專家結(jié)論,調(diào)查組對(duì)這次爆炸事故從機(jī) 械、電氣、生產(chǎn)環(huán)境、技術(shù)和設(shè)計(jì)、安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)等方面認(rèn)真分析這次爆炸事故發(fā)生的原因。
(1)調(diào)查中沒(méi)有找到因電氣方面突發(fā)故障失火而引起明火并引發(fā)溶液槽爆炸的根據(jù);
(2)調(diào)查中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)人為破壞的根據(jù);
(3)調(diào)查中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違章指揮、違章操作和領(lǐng)導(dǎo)干部失職和瀆職的問(wèn)題;公司各項(xiàng)規(guī)章制度建立、健全,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)職工未受到三級(jí)安全教育、無(wú)操作證上崗的問(wèn)題;
(4)調(diào)查中可以排除添加劑和布片、紙屑、麻袋片等有機(jī)物進(jìn)入溶液槽的可能性;
(5)1月5日,附近發(fā)生4.8級(jí)地震,距震中40km的公司所在地區(qū)有震感,地震對(duì)硝銨生產(chǎn)系統(tǒng)是否會(huì)造成某些不安全隱患,調(diào)查中雖然沒(méi)有找到,但不能完全排除;
(6)這次事故的爆炸原點(diǎn)是Ⅱ期硝銨溶液槽,而溶液槽本身已被油、氯離子污染,已處于極不穩(wěn)定、極不安全的狀態(tài)。從爆炸機(jī)理分析,導(dǎo)致這次爆炸事故的原因,可能就是硝銨溶液受到了油和氯離子的污染,提高了硝銨溶液的爆炸敏感度,降低了自熱自分解和自燃臨界溫度而發(fā)生劇烈燃燒,以致爆炸。
3.5 事故性質(zhì)的確定
硝銨生產(chǎn)過(guò)程中影響安全的因素很多,尤其對(duì)于硝銨溶液受有機(jī)物、氯離子污染的嚴(yán)重危害程度,國(guó)際、國(guó)內(nèi)從理論上都沒(méi)有一個(gè)確切的結(jié)論,認(rèn)識(shí)仍存在一定的局限性。一般認(rèn)為,硝銨生產(chǎn)比較安全,尤其是硝銨溶液的安全性,國(guó)際、國(guó)內(nèi)同行業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)都有共識(shí)。硝銨設(shè)計(jì)部門在原設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程中,對(duì)油、氯離子也沒(méi)有控制要求,只要求氣氨純度≥99%,對(duì)余下的1%也沒(méi)有要求進(jìn)行監(jiān)測(cè)、監(jiān)控。在國(guó)內(nèi)目前執(zhí)行的硝銨產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中也沒(méi)有規(guī)定油及氯離子含量的要求。因此,硝銨生產(chǎn)安全操作規(guī)程中就設(shè)有對(duì)油和氯離子進(jìn)行監(jiān)控分析的《內(nèi)容。在硝銨生產(chǎn)中和崗位發(fā)生氣氨波動(dòng)、硝銨溶液不合格、甚至成品出現(xiàn)不合格等都是按常規(guī)進(jìn)行處理,并采取停車措施,這些方法普遍認(rèn)為是最安全的。
綜上所述,調(diào)查組認(rèn)為這次爆炸事故可以排除生產(chǎn)過(guò)程中的責(zé)任問(wèn)題,是一次意外的爆炸事故。
4 建議
為了從理論上驗(yàn)證這次事故原因分析的準(zhǔn)確性,給國(guó)內(nèi)外同類生產(chǎn)企業(yè)提供可借鑒的防范措施,指導(dǎo)設(shè)計(jì)部門補(bǔ)充修改設(shè)計(jì)方案,幫助生產(chǎn)企業(yè)完善操作規(guī)程,建議有關(guān)方面提供資金,進(jìn)行模擬試驗(yàn),以確保硝銨生產(chǎn)的安全。
3.1 爆炸原點(diǎn)的確認(rèn)
經(jīng)爆炸專家和現(xiàn)場(chǎng)勘察綜合計(jì)算分析認(rèn)為:硝銨溶液槽是這次爆炸事故發(fā)生的原點(diǎn),中和器發(fā)生部分殉爆;估計(jì)爆炸威力為9.3tTNT當(dāng)量。Ⅱ期硝銨爆炸事故現(xiàn)場(chǎng)的炸坑中心部位是原溶液槽的基礎(chǔ)位置,原基礎(chǔ)被破壓人坑底,原裝在中和崗位2樓的氨預(yù)熱分離器和3樓的膨脹器都處在溶液槽的西邊,爆炸后罐體分別飛落在西200m處和西偏南150m處。罐體基本完整,受力部位凹進(jìn)變形,受力方向來(lái)自下方的溶液槽。中和器位于溶液槽的東邊,其殘骸飛落在溶液槽東和東偏北方向。說(shuō)明主要推力也來(lái)自溶液槽方向。
原安裝在溶液槽西邊地面上約3m處的兩個(gè)溶液泵電機(jī)芯體都被打飛。安裝在溶液槽正面同一軸線上的40kW溶液泵電機(jī)芯體在正西方綜合樓里發(fā)現(xiàn),稍南1.25m處安裝的一臺(tái)75kW溶液泵電機(jī)芯體在溶液槽西南40°角方向約40m的馬路上發(fā)現(xiàn),說(shuō)明是溶液槽爆炸驅(qū)動(dòng)所致。溶液泵混凝土基礎(chǔ)重約4t,被推上溶液槽西邊綜合樓五層樓里,與溶液槽爆炸推力方向符合,正對(duì)準(zhǔn)溶液槽方位的綜合樓東墻面和框架(南北l0m,三樓板下l0m范圍處)破壞最為嚴(yán)重。
造粒塔倒塌的方向和受力部位也是來(lái)自溶液槽的方向。
綜合以上分析得出結(jié)論如下:
原硝銨車間中和崗位1樓的溶液槽是爆炸原點(diǎn)。爆炸物質(zhì)是槽內(nèi)裝的大約27.6t硝銨水溶液。溶液槽爆炸的同時(shí),強(qiáng)大的沖擊波和高速破片襲擊中和器,可能使中和器也發(fā)生部分殉爆。
3.2 爆炸物質(zhì)分析及所含物質(zhì)來(lái)源分析
雖然爆炸發(fā)生后硝銨溶液槽已不復(fù)存在,無(wú)法取得直接證據(jù),但技術(shù)分析組對(duì)I、Ⅱ期硝銨系統(tǒng)有關(guān)硝銨成品、硝銨溶液這些間接物證進(jìn)行了取樣分析。這些間接測(cè)試,對(duì)事故原因的分析研究仍有極為重要的參考價(jià)值。從測(cè)試結(jié)果可知,這些間接物證Ⅱ期硝銨橘黃色成品中含油、Cl¯,酸度為微酸。具體數(shù)據(jù)是:
溫度:135°C左右;
濃度:79%(計(jì)算而得);
酸度:偏酸,分析推測(cè)而得;
含油:0.12%(采用當(dāng)時(shí)成品硝銨含油量);
含氯離子:2.3%(采用當(dāng)時(shí)成品硝銨含氯離子量)。
由此可見(jiàn),Ⅱ期硝銨溶液槽溶液已被油、氯離子污染,經(jīng)專家分析認(rèn)為:油惟一來(lái)源是氣氨;氯離子主要來(lái)源是制取硝銨溶液的原料稀硝酸,但油、氯離子含量如此之高,仍然不能調(diào)查分析清楚。
3.3 硝銨溶液爆炸機(jī)理分析
經(jīng)技術(shù)分析組專家查閱資料并研究認(rèn)為:Ⅱ期硝銨溶液槽中的硝銨溶液已被有機(jī)物油所污染,形成了硝銨——有機(jī)物體系。這種有機(jī)物體系本身自熱分解溫度就會(huì)降低。加上系統(tǒng)進(jìn)入大量氯離子,溶液又偏酸,更加使其自熱分解溫度和自燃臨界溫度進(jìn)一步降低。溶液槽中盛有的硝銨溶液,在上面溶液對(duì)下面溶液起到密封作用的情況下,使其自熱分解放出的氣體無(wú)法排放更易引起爆炸,而且溶液槽中硝銨溶液加至溶液槽,這就使溶液槽處于更加危險(xiǎn)之中。總之,II期硝銨溶液槽溶液被污染后,該溶液熱穩(wěn)定性降低,已具備自熱自分解的可能。發(fā)生自熱自分解后,其溫度急劇升高,反過(guò)來(lái)又使自熱自分解催化分解越來(lái)越劇烈,如此反復(fù),引起最危險(xiǎn)的大量硝銨溶液均相放熱自分解,就很可能發(fā)生爆炸事故。
3.4 事故原因分析
根據(jù)技術(shù)分析和取證分析報(bào)告,結(jié)合專家結(jié)論,調(diào)查組對(duì)這次爆炸事故從機(jī) 械、電氣、生產(chǎn)環(huán)境、技術(shù)和設(shè)計(jì)、安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)等方面認(rèn)真分析這次爆炸事故發(fā)生的原因。
(1)調(diào)查中沒(méi)有找到因電氣方面突發(fā)故障失火而引起明火并引發(fā)溶液槽爆炸的根據(jù);
(2)調(diào)查中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)人為破壞的根據(jù);
(3)調(diào)查中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違章指揮、違章操作和領(lǐng)導(dǎo)干部失職和瀆職的問(wèn)題;公司各項(xiàng)規(guī)章制度建立、健全,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)職工未受到三級(jí)安全教育、無(wú)操作證上崗的問(wèn)題;
(4)調(diào)查中可以排除添加劑和布片、紙屑、麻袋片等有機(jī)物進(jìn)入溶液槽的可能性;
(5)1月5日,附近發(fā)生4.8級(jí)地震,距震中40km的公司所在地區(qū)有震感,地震對(duì)硝銨生產(chǎn)系統(tǒng)是否會(huì)造成某些不安全隱患,調(diào)查中雖然沒(méi)有找到,但不能完全排除;
(6)這次事故的爆炸原點(diǎn)是Ⅱ期硝銨溶液槽,而溶液槽本身已被油、氯離子污染,已處于極不穩(wěn)定、極不安全的狀態(tài)。從爆炸機(jī)理分析,導(dǎo)致這次爆炸事故的原因,可能就是硝銨溶液受到了油和氯離子的污染,提高了硝銨溶液的爆炸敏感度,降低了自熱自分解和自燃臨界溫度而發(fā)生劇烈燃燒,以致爆炸。
3.5 事故性質(zhì)的確定
硝銨生產(chǎn)過(guò)程中影響安全的因素很多,尤其對(duì)于硝銨溶液受有機(jī)物、氯離子污染的嚴(yán)重危害程度,國(guó)際、國(guó)內(nèi)從理論上都沒(méi)有一個(gè)確切的結(jié)論,認(rèn)識(shí)仍存在一定的局限性。一般認(rèn)為,硝銨生產(chǎn)比較安全,尤其是硝銨溶液的安全性,國(guó)際、國(guó)內(nèi)同行業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)都有共識(shí)。硝銨設(shè)計(jì)部門在原設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程中,對(duì)油、氯離子也沒(méi)有控制要求,只要求氣氨純度≥99%,對(duì)余下的1%也沒(méi)有要求進(jìn)行監(jiān)測(cè)、監(jiān)控。在國(guó)內(nèi)目前執(zhí)行的硝銨產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中也沒(méi)有規(guī)定油及氯離子含量的要求。因此,硝銨生產(chǎn)安全操作規(guī)程中就設(shè)有對(duì)油和氯離子進(jìn)行監(jiān)控分析的《內(nèi)容。在硝銨生產(chǎn)中和崗位發(fā)生氣氨波動(dòng)、硝銨溶液不合格、甚至成品出現(xiàn)不合格等都是按常規(guī)進(jìn)行處理,并采取停車措施,這些方法普遍認(rèn)為是最安全的。
綜上所述,調(diào)查組認(rèn)為這次爆炸事故可以排除生產(chǎn)過(guò)程中的責(zé)任問(wèn)題,是一次意外的爆炸事故。
4 建議
為了從理論上驗(yàn)證這次事故原因分析的準(zhǔn)確性,給國(guó)內(nèi)外同類生產(chǎn)企業(yè)提供可借鑒的防范措施,指導(dǎo)設(shè)計(jì)部門補(bǔ)充修改設(shè)計(jì)方案,幫助生產(chǎn)企業(yè)完善操作規(guī)程,建議有關(guān)方面提供資金,進(jìn)行模擬試驗(yàn),以確保硝銨生產(chǎn)的安全。
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